7月7日19:00,尿素装置区11#压缩机五段缸更换缸套后,后续需要加工腰孔、油孔、平密封面,外协单位拒绝加班加工。做为备机,如不及时修复,一旦系统出现状况,将导致尿素分厂生产系统停车,机械动力处将五段缸交给维保分厂制造维修连夜抢修。
制造维修机接到任务,班长李建林迅速电话通知车工刘江飞、钳工王朝阳到机加厂房,研究确定抢修方案。22:30五段缸一进入机加厂房,他们按照已定的抢修方案立即行动起来。没有起重工,自己动手,拉钢丝绳、捆扎、起吊、装夹,将五段缸牢牢地固定在镗床工作台上。根据加工技术要求,要在工件上钻φ4注油孔,将缸盖密封面镗平,镗进出口阀腰孔,并将出口阀处内径镗大0.5mm。由于五段缸镗缸使用特殊材质38GrMoV制造且表面经过渗氮处理,所以十分坚硬不易加工。

加工开始后,第一项是钻一个φ4油孔。看似简单小活,特别难干,一是孔径小、材质硬,钻头强度低,退屑稍不及时,就可能造成钻头折断;二是孔径深,深度达320mm,钻头伸进去后看不到钻尖出屑情况,稍微用力过猛就会发生弯曲折断,万一钻头折断,新缸套就会报废。这种活没有规程可寻,操作时完全靠经验,进刀深度、退出排屑,需要长期的实践积累,把握稳、准、快三个要领。稍有不慎,就有可能造成钻头折断。李建林是老钳工,高级技师,这种活对他来说虽然不是第一次,但是每次操作,都要全神贯注,不敢有丝毫马虎。凭着丰富的实践经验和细心操作,油孔顺利完成。

第二项镗腰孔时,一开始就遇到了难题。由于腰孔孔径深,镗刀杆伸出过长,运转时刀杆发颤,吃刀量不能大,控制不好,切削时刀口就容易崩刃。面对困难,大家经过研究讨论后,决定采用低转速小走刀的办法。这种办法虽然慢了些,但是能够有效减少刀杆颤抖,避免刀口崩刃。夏日的夜晚,厂房里闷热嘈杂,镗床上镗刀在加工件上一点点地“啃”着,他们三人轮换着观察镗孔进度,汗水浸湿了工装,身上被蚊子叮了一又一个包,他们全然不顾。饿了就用方便面充饥,困了用冷水洗把脸继续干……
由深夜干到天亮,再由天亮干到夜幕降临,7月8日20:00,经过24小时的不间断加工,尿素装置区11# 压缩机五段缸的全部加工任务终于顺利完成,大家都舒了一口气。陕化的能工巧匠们凭借自己的智慧和丰富的经验继续攻克着难题。(维保分厂 李建林)


