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【基层要闻】“实干+创新” 他们让“趴窝”压缩机重焕生机活力

【基层要闻】“实干+创新”  他们让“趴窝”压缩机重焕生机活力 陕化煤化工
2018-08-30
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导读:“出尿素啦!”8月15日15:00,合成氨装置区,随着故障排除后的二氧化碳压缩机成功并入系统运行,造粒塔顺利

“出尿素啦!”

8月15日15:00,合成氨装置区,随着故障排除后的二氧化碳压缩机成功并入系统运行,造粒塔顺利出料,三尿素系统一次开车成功。消息传来,参加二氧化碳压缩机检修人员疲惫的脸上终于露出了久违的笑容。25天的艰苦鏖战,把德国厂家计划7个月才能完成的检修工期缩短了整整6个多月,使“趴窝”的压缩机重新投入使用,三尿素系统恢复了正常生产,想来都令人感慨、振奋。

7月19日21:00,合成氨装置区二氧化碳压缩机突发故障造成系统跳车,导致三尿素全系统停产。如果不尽早排除故障,三尿素系统正常的月生产任务目标就会受到影响。面对突发故障,公司领导班子及时应对,组见了二氧化碳压缩机抢修领导小组,制定了检修方案,决定由机动处主导,维保分厂组织人员配合检修。

维保分厂接到任务,迅速从各装置区抽调骨干人员组成抢修应急小组进入现场,按照检修方案次序拆卸压缩机五六七八级机组,分级查找故障原因。21日晚,检修人员在拆卸查找故障过程中,发现7级叶轮有裂缝,判定是叶轮引起的系统停车。找到了故障原因,机动处随即联系生产厂家协商检修事宜。

合成氨装置区使用的二氧化碳压缩机是进口设备,生产厂家远在德国,所有配件要求使用原装进口。经过咨询,厂家答复,裂缝的叶轮只能按报废处理,要换装新的同规格、同型号叶轮,而且厂家没有备品,需要加工生产,预计成品加工、运输加上安装时间需要7个月。

7个月,按照这个检修方案,意味着三尿素系统要停产半年以上,如果坐等,完成全年尿素生产任务的目标就会“泡汤”,怎么办?抢修领导小组面对新的挑战陷入窘境。“能不能在国内想办法找人修复裂缝的叶轮,如果成功修复,既能节约成本,还能节约时间,把生产损失降到最低”。一个新的大胆的检修方案,经检修领导小组集体商议后被慎重采纳。

在国内修复进口叶轮方案虽好,但是这种材质的进口叶轮能不能修,修复后的质量是否满足工艺要求成了方案能否实施的关键。机动部迅速发动人员寻找国内合适的进口叶轮修理厂家。功夫不负有心人,多处咨询下,终于在四川联系到了一家符合资质、有类似修复经历、采用激光焊接技术能够处理叶轮裂缝的厂家。于是,检修领导小组紧急调用专车,派专人送叶轮去厂家检修。

在送叶轮原件修复的时间里,抢修组抓紧时间,借机扩大检查范围,对一级、五级入口滤网逐一检查,同时对汽轮机入口过滤器、速关阀、密封器过滤器检修,对汽轮机联轴器间隙进行了调整、恢复。万事俱备,只待叶轮修复回来安装。

8月12日,修复好的七级叶轮送达现场,抢修小组立即组织人员进行安装,14日凌晨02:00,叶轮安装、压缩机恢复完成。15日,经过电仪分厂调试,二氧化碳压缩机试运行后并入系统运行平稳,“趴窝”的压缩机终于恢复了它原来的生机活力,各项运行指标符合工艺要求。下午15:00,尿素造粒塔顺利出料,系统开车一次成功。

检修领导小组,面对突如其来的进口压缩机故障,应对及时,敢于创新,精准抉择,避免了采用德国厂家提供的检修方案造成的损失,在公司开创了进口压缩机叶轮裂缝可以修复利用的先例。检修过程中,集团公司领导亲临现场指导工作,公司机动处派专人驻守现场,从设备拆装、备件送修到配件取回安装、设备运行全程跟进;电仪分厂抽调人员安装仪表,恢复线路,精心调试系统,保证了压缩机检修的顺利进行;维保分厂作为这次检修工作的主体单位,顾全大局,所有参加压缩机抢修小组人员,克服了4月份以来持续检修带来的疲劳因素,从领导到员工,不顾压缩厂房内的高温、噪声、在管线密布的工作环境中,齐心协力,加班加点,埋头苦干,精心检修。特别是在裂缝叶轮送修的时间段,检修小组没有被动等待,主动作为,对压缩机七级叶轮附近部位、原件进行了检修保养,最大限度的地压缩了检修工期,从开始检修准备、设备拆卸、寻找故障、故障件修复安装到设备恢复,仅用了25天时间,就圆满完成了所有检修任务,确保了三尿素系统一次开车成功,为后续生产任务完成赢得了宝贵时间,打胜了一次漂亮的抢修攻坚战。

通过这次检修,检修人员不仅在进口设备检修技术上有了创新突破,积累了类似设备的检修经验,而且彰显了公司员工齐心协力、实干创新、勇克时坚的过硬作风,对外树立起了良好的公司形象。 (维保分厂  张铁静)

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