“润滑油系统油压、油温运行正常!机组运行检查正常!”,合成分厂尿素工段CO2压缩机经过近一个月的抢修,又恢复了它往日的机声隆隆、高歌猛进的雄姿,看着清亮的润滑油在管道中欢腾奔涌向前,让人不禁想起压缩系统停车检修的情景。
7月中旬,合成分厂尿素工段CO2压缩机因叶轮突发故障停车检修,公司领导组织检修人员紧锣密鼓进行抢修,分厂也制定了相应的停开车及检修清理方案,其中更换压缩机润滑油是一个艰巨的清理项目。
此次更换压缩机润滑油是三尿素开车以来尚属首次,因系统一直满负荷连续运行,根据日常油品油质数据分析已到更换周期,利用此次停车机会,分厂立即组织人员对润滑油系统进行清理和更换。
时间短、任务重、人员少,加之天气炎热,要想出色完成任务还是有一定难度,但比起日夜加班拆卸机组抢修叶轮的师傅们来说,这些不算什么,工段的小伙子们纷纷轮番上阵、忙而有序。在排油时,滤油机先抽后排,排放阀排不出后,开始进油箱人工清理,将底部残油扫集清理至油桶,然后从顶部人孔运出,再用干净抹布擦拭,用扁铲清除油箱内壁积碳等杂物,最后用面团彻底沾除油箱内壁及底板上细小的颗粒杂物。

进油箱人工清理是最累最关键的一步,新任技术员郑成才当仁不让,钻到油箱油箱内密不透风、闷热难耐,加之天气炎热,内部高达四五十度,脚底打滑,机油刺鼻难闻,身穿连体衣,汗水从脖子直流至雨鞋内。满脸油污的他却笑道:“这是给压缩机更换新鲜血液呢,责任重大啊!”
本次换油共计收集费油96桶,添加新油83桶,历时3天半,废油排放一天半,清理一天,加油一天。看着压缩机又焕发出往日的勃勃生机,操作人员的脸上个个洋溢出灿烂的笑容。(合成分厂 董然)


