陕化公司对标管理工作已步入深入推进阶段,在公司“奋战四季度 打赢攻坚战”的关键时期,对标管理工作对完成全年生产经营任务起着至关重要的推动作用。公司宣传部近期将对各单位对标管理工作开展情况进行访谈,发掘亮点,推进各单位对标工作的进一步开展。本期将对PT分厂厂长任宏刚进行专访。
宣传部:PT分厂是如何选取对标值的?
任宏刚:PT分厂对标标杆选取分安全环保、生产消耗、产品质量、设备管理几个方面开展对标工作。根据影响生产成本的主要物料及产品质量需求首先确定对标项目,如:PT耗BDO,PT产品一次交验合格品平均合格率、助滤剂消耗、蒸汽消耗、电量消耗等五项展开对标,同时将产品一次交验合格品平均合格率分解为7项质量指标;对标项目确定后,分厂与同行业厂家积极开展交流,根据原设计值及装置运行历史最好水平确定对标数值。
宣传部:PT分厂对标指标完成情况如何?
任宏刚:安全环保管理保持零事故,11月度安环管理排名第二;PT耗BDO采用设计指标1.27t/t为标杆值,生产实现最好消耗为1.2704t/t 基本接近对标值;助滤剂谷壳灰突破单耗2.0kg/t以下;蒸汽、电量消耗等同步趋于下降趋势。
宣传部:PT分厂对标工作的亮点有哪些?
任宏刚:①、分厂主控岗位对标竞赛的开展,激励班组主动争优创先,变被动对标为主动对标,细化操作过程,不但使各类消耗呈下降趋势,产品一次交验合格率较2017年提升1.26%。②、通过每班对标分析,每天对标总结,及时更新结果,实现生产过程动态对标及对标指标细化落实到班组到岗位,对系统平稳运行、控制指标提升等方面进步明显,BDO单耗较2017年降低约0.033t/t;③、通过有意识开展同行业对标交流,对板框操作的重新认识、系统辅助物的添加量的减少、助滤剂加料系统的改造等方法的采用,使得助滤剂单耗降低的同时,板框使用周期有效延长,单批次处理量达700吨以上(原处理量在450吨左右),有效降低了废滤饼中残余PT量。


