作为BDO分厂的两大装置之一,甲醛装置稳定运行是保证后续工段稳产高产的关键。长期以来,甲醛产品的甲醇单耗一直高于行业先进水平,主要表现在催化剂的转化率低,产品甲醛中甲醇含量一直居高不下,成为影响BDO原料消耗的主要原因。

为彻底消除甲醛装置运行顽疾,持续提高BDO整体装置运行质量,分厂一直在通过对标行业先进、问诊催化剂厂家等方式寻求根治良方。自8月份初,二期甲醛二线更换催化剂检修以来,二期甲醛装置的甲醇消耗有了实质性的降低,检修期间对甲醇蒸发器打压试漏,消除了三个列管漏点。催化剂装填完成后本该组织系统恢复开车工作,分厂权衡利弊,决定推迟开车时间,对反应器一万七千余根列管全部做压降检测,确保催化剂装填质量。在多方努力、积极协作下,历经36小时完成了反应器列管的压降检测,根据检测结果对两百七十余根列管的催化剂进行重新装填。在这样的高标准、严要求下,二期甲醛装置开车后,甲醇单耗呈直线下降态势,目前已接近行业先进水平。

本以为甲醛装置的生产应转入稳定的运行阶段了,但一波刚平、一波又起,由于系统循环水旁滤设备故障致使循环水水质急转变差,对甲醛的吸收温度、循环风机的正常运行造成极大影响,运行负荷只能达到85%,严重影响BDO的桩体运行负荷。对此,分厂先后多次组织对吸收塔17层冷却水盘管逐层酸洗,收效甚微。为不影响系统整体运行负荷,分厂组织专题会讨论并咨询同行业企业,对运行风险进行全面评估之后,决定对吸收塔板式换热器进行在线酸洗。在经过近12小时的酸洗后,吸收塔各段温度均趋于正常运行指标,成功实现了甲醛装置的一次非计划停车,系统迅速转入满负荷运行。
路虽远行则将至,事虽难做则必成。降本增效、稳产高产不是句口号,是需要我们每一个人去想、去做的工作。今后,BDO分厂会一如既往用实际行动努力践行降本增效工作,实现系统高产稳产目标。(BDO分厂 牛元亮)


