大数跨境

【降本增效案例】一降一增显本领 一负一正增实效

【降本增效案例】一降一增显本领 一负一正增实效 陕化煤化工
2023-08-10
0
导读:编者按:今年是陕化公司“降本增效年”,为认真扎实推进各项降本提效举措落实落地,公司组织开展了“降本增效成本管

编者按:今年是陕化公司“降本增效年”,为认真扎实推进各项降本提效举措落实落地,公司组织开展了“降本增效成本管理案例”演讲活动。自本期开始,公司微信公众号将陆续刊登参赛案例,通过优秀、典型案例的经验分享,增强全体员工降本增效的主动性,启发和拓宽成本管理思维,营造降本增效、你追我赶的良好氛围,促进成本意识的养成和提升,确保2023年降本增效目标任务的圆满完成。




一降一增显本领 一负一正增实效


2023年是陕化公司的“降本增效”年。维保分厂在开展降本增效工作中认真落实方案要求、考核细则及管理职责,在检修质量和时长控制方面下功夫,取得了一定的效果,下面就两个具有代表性的案例为大家做以分享。

一、案例名称:缩短蜡烛过滤器检修时长

案例背景及存在问题:BDO装置炔化停车检修主线是R8101反应器检修,原始检修时长为15天,其中影响项目进度最关键的工序就是大盖拆装及蜡烛过滤器的套袋、拆吊、更换、安装,耗时较长,占用了大量生产时间,对生产系统影响较大,严重制约BDO产量。近年来维保分厂通过精心组织,分段把控,逐步将检修时间缩短为10天,7天、5天、60小时。分厂将炔化R8101反应器检修时间列为树标杆对标课题,努力缩短检修时长,提高BDO产能。

案例分析:1、配备省时省力的工器具,过滤器26个吊装孔盖板螺栓量大,之前一直采用大锤扳手拆装耗时较长,更换为气动扳手后,大大提高了蜡烛过滤器上盖板的拆装速度。过滤器滤布卡箍数量大,我们改变了过去用螺丝刀直接紧固的费时方法,采用手枪钻紧固,螺丝刀加力的方法,有效缩短了滤布的套装时间。

2、加强沟通,确保各项工序无缝衔接,提前联系生产分厂,确保工艺清理按计划时间交出;提前联系预约吊车及清洗机,确保能按时配合现场检修。

3、优化过程管理,人员分组合理安排,把握检修节点对于耗时长的工序(拆装过滤器吊装孔盖板;抽堵盲板;蜡烛过滤器套滤布)协调增加人员,在保质保量的前提下尽快完成任务。

4、总结经验,持续改进优化检修方案,检修完毕项目负责人负责撰写报告,总结存在问题,提出影响因素考核项目,提炼可以继续优化的措施,将措施进行优化,补充改进措施,形成新的《蜡烛过滤器检修时长控制对标方案》,持续改进对标标杆,形成常态。

案例实施效果评析:BYD正常产量600吨/天,每吨BYD可生产BDO产品 0.5吨;BDO价值10000元/吨;BDO每小时产值600*0.5*10000/24=12.5万元。检修时长每缩短一小时,系统就早开车一小时,增效产值12.5万元。每年蜡烛过滤器计划检修7次,若每次检修时长都比标杆值减少1.5天,则每年可增加产值12.5*24*10.5=3150万元。

二、案例名称:立足自主 提高自主检修率

案例背景及存在问题:液力耦合器是动力分厂关键设备,主要作用是用于风机调速,分厂共计有8台此类型设备。最初,一直依赖山东烟台厂家维修,每年返厂维修达到(3-5)台次,每台的维修及运输费用达6万余元,且返厂维修至少需要20天左右,外送维修期间无备用设备,对锅炉高负荷稳定运行构成较大的威胁。

案例分析:设备外送维修时间长,外委费用高,且对生产影响较大。维保分厂积极思考,主动作为,成立攻关小组立志完成改型设备的自主维修。我们发挥劳模工作室作用,技术同源为本,开展对标交流,收集专业化建议,发掘内在潜力,精心组织,齐心协力,攻克难关,终于完成液力耦合器的自主维修,并由此积累了经验培养了维修人才队伍。

案例实施效果评析:通过攻关小组的研讨实践,在3天内自主完成了首台液力耦合器的维修任务,经现场运行检验,各种运转指标完全符合运行要求。

截至目前,已经累计完成7台次液力耦合器维修任务,节约外委维修费用约42万元。

【声明】内容源于网络
0
0
陕化煤化工
传递陕化最强音 凝聚企业正能量
内容 6610
粉丝 0
陕化煤化工 传递陕化最强音 凝聚企业正能量
总阅读9.2k
粉丝0
内容6.6k