深挖提质增效潜力 全力提升稀酸产能
针对磷酸装置稀酸生产磷铵产量提升,他经常和岗位人员一起探讨、交流,仔细梳理影响生产的问题。今年,他通过外出对标机会,学习标杆企业能效控制先进做法,学以致用,结合我厂生产实际,先后实施了过滤机冲盘区档皮、初滤管线恢复、三洗液分流、滤液气相总管、错气盘下膨胀节等近13项改进,系统开车率提高、能效提升、能耗下降。
生产效率提升。将原来清理、更换滤布时间由6小时,降到4小时以内;生产周期由原来的7天,延长至10天;滤布使用周期由原来的10天左右,提升至20天,达到对标企业使用周期;稀酸2#槽含固由1.0%下降至0.5%,大大降低了因稀酸含固高影响大浓缩换热器运行安全。其次,通过过滤系统工艺改进和优化稀酸指标控制,将稀磷酸的酸浓由原来的19.0%提升至20.5%左右,单独运行一套大浓缩系统就能满足“传统法”二铵的浓酸需求,二铵生产蒸汽节约12t/h以上。同时,腾出小浓缩装置,小浓缩采用“滚酸”的方法提升一铵用酸酸浓,为一铵装置粉粒同开释放产能奠定基础。
生产能耗下降。通过在反应槽和陈化槽溢流口加装压缩空气,增加反应槽搅拌强度,及时消除反应槽反应积渣对转化率等指标的影响。2024年1-11月转化率指标较去年同期提升0.942%,未出现连续5班次以上转化率不达标现象,同时解决了2019年7月和2023年9、10月使用润才矿造成转化率连续不达标的问题,稀酸生产对磷矿适应性大幅提升。
实施设备维护及时到位 保障生产连续稳定

2024年5月份检修期间,他和设备组每天盯在现场,对稀酸两套过滤机附件安装逐一确认,现场重新优化冲盘区、滤液区、洗涤区的分区安装,提出优化建议5项。检修完毕后,持续对冲盘系统进行改进。为保持良好的生产状态,他制定设备维护计划,定期对过滤机篦子板进行高压冲洗,定期对过滤机附件进行润滑保养。截至目前,过滤吸干持续保持良好,絮凝剂使用量下降30%,保持在1.0m³/h左右,滤布使用周期20天。
赵华明在陕化公司工作了20余年,他把自己的青春年华全部奉献给了陕化公司,他把自己的个人价值和企业的发展很好的融为一体,充分发挥着企业的主人翁精神,努力为企业创造效益。


