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C高压煤浆泵优化测试圆满收官

C高压煤浆泵优化测试圆满收官 陕化煤化工
2025-08-27
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导读:2025年7月至8月,气化中心与仪表中心组建专项攻坚团队,历经两个月的紧密协作,圆满完成C高压煤浆泵联锁、控制


2025年7月至8月,气化中心与仪表中心组建专项攻坚团队,历经两个月的紧密协作,圆满完成C高压煤浆泵联锁、控制系统优化及全流程测试工作。作为气化装置的“核心动力源”,C高压煤浆泵此次优化既精准破解了原有系统痛点,也为跨部门技术协作树立了高效典范。



直面系统痛点

破解多项长期运行隐患





此前,C高压煤浆泵控制系统因长期运行,逐渐暴露出多项风险隐患。核心联锁环节中,有11项关键参数均采用单点触发逻辑,一旦传感器或信号线路异常,极易引发“误跳车”导致生产中断,或者“拒动作”造成设备超压、缺油等安全问题。同时,现场PLC控制柜存在柜体密封问题,粉尘与湿气渗入易影响内部接线端子、继电器等元器件;中间接线箱防护等级不足;推进液系统8台电磁阀均为单阀运行,出现问题后会直接触发跳车,影响生产稳定性。


联合攻坚部署

精准施策破解技术难题





为早日彻底解决以上隐患,确保系统长周期稳定运行,7月初,两家中心启动联合攻坚。气化中心作为工艺主导方,全面梳理C高压煤浆泵近一年运行数据,提供关键工艺参数,明确“联锁动作需兼顾安全性与生产连续性”的核心需求;仪表中心发挥专业优势,牵头制定11项联锁改造方案,针对不同参数特性设计差异化优化逻辑。将出口压力高高等改为“三取二”冗余设计;润滑油泵与电流信号组合,采用“二取二”逻辑,调整变频器信号逻辑降低误报,优化速度设置点控制精度。


配套系统升级

提升监控预警与设备可靠性





此外,仪表中心还推进多项配套优化。加装通讯模块,将PLC所有运行信号接入DCS系统并生成历史曲线,实现压力、流量等参数的实时监控与提前预警;升级现场中间接线箱,为推进液系统电磁阀加装专用防爆控制柜,将单阀运行改为双阀并联设计,即便单阀异常,另一台阀门也能立即投入工作,杜绝因电磁阀问题引发的跳车隐患。


精细施工与测试

确保优化效果达标





施工过程中,两家中心采用“分时作业、精准施工”模式,最大限度减少对生产的影响。气化中心工艺人员全程旁站,协助确定压力取压点位置,避免影响煤浆输送效率;仪表中心技术人员精准安装新增压力变送器,反复调试联锁逻辑,确保信号采集准确、响应及时。8月下旬,优化项目进入测试阶段,团队通过联动测试验证,最终所有测试项目均达标,C高压煤浆泵优化系统完全满足设计要求。

此次优化不仅大幅降低设备异常与跳车风险,延长元器件使用寿命,更将运维模式从“事后维修”推向“事前预防”。气化中心与仪表中心将持续深化协作机制,聚焦设备运行痛点,以技术升级为抓手,为装置的长周期安全稳定运行奠定坚实基础。(气化中心 张向军)


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