磷铵中心受建厂布局、地形及高危介质运输影响,加之满负荷生产带来的运输需求增长,“人车混行”成为本质安全提升的关键问题。为此,中心精准施策推进人车分流变革,为生产经营保驾护航。
直面问题
破局发展安全
仓储拉运旺季时,每日有大量的大型车辆与作业车辆在有限通道内混行,硫酸运输车辆、磷酸二铵成品拉运车辆,需与频繁穿梭的电动三轮车、装载机共处,交通流量远超道路承载能力。原有通行路线设计也存在不合理现象,往往需要穿越生产装置区与办公区,既威胁员工人身安全,又延长了运输周期。同时,厂区交通基础设施及多处交叉路口缺少标准化警示标识与观察镜,外来车辆因不熟悉厂区地形增加了交通事故发生的可能性。
精准破局
实现人车分流
在公司相关部室统筹指导下,磷铵中心组建起由安全管理专家、交通规划专业人员及一线生产骨干构成的专项工作小组。经深入勘查分析与多轮论证,最终确定“优化现有路线、实现人车分流”为核心的改进方案,明确车辆需沿装置区外围专用通道行驶,避开人员密集区域。
结合厂区功能分区,磷铵中心重新规划运输路线,将原料与成品运输车辆的通行路径调整至生产装置区外围专用通道,同时通过设置物理隔离护栏、划分行人安全等候区及标注清晰道路标线,从空间上彻底实现人车分离。针对基础设施问题,中心在交叉路口和转弯处增设限速标识与反光减速带,在视线盲区加装广角观察镜,对危险化学品管廊统一张贴包含介质名称、压力等级、紧急联系方式等关键信息的标识牌,同时确保管廊净高达到强制性要求。对于外来车辆,中心建立全流程管控体系,沿专用路线每100米设置1个引导指示牌,在厂区大门、交叉路口等重点点位张贴交通路线图,对首次入厂的司机安排专人引导,确保其按指定路线行驶。
成效凸显
助力生产安全
人车分流路线优化实施后,磷铵中心交通安全水平实现大幅提升,彻底消除了此前混行的安全隐患,交通事故发生率显著下降,为员工生命安全提供了更可靠的保障,交通通行效率也随之提高,间接推动了生产效率的提升。此外,规范的交通管理与完善的基础设施,也让厂区整体形象得到优化,充分展现出磷铵中心在安全管理与生产运营方面的精细化水平,为公司可持续发展奠定了坚实基础。
人车分流路线优化工作的实施,为磷铵中心的安全生产带来了显著成效,中心将以此次人车分流路线优化为新的起点,持续深化安全管理体系建设,为陕化公司的高质量发展筑牢坚实的安全防线。(磷铵中心 张斌)

