今年以来,气化中心紧扣陕煤集团“四种经营理念”实践要求,深植于中心发展的每一个环节,通过理念转化、技改增效、部门协作、精益生产等措施,将经营理念转化为破解生产难题和提升中心发展的具体举措。
“紧日子”新动能
全流程降本创效
气化中心将过“紧日子”理念融入制度基因,建立备品备件“全生命周期档案”体系——从领用计划制定、使用周期跟踪到修复再利用,形成闭环管理。夹套烧嘴技术改造,通过优化材料配比与工艺参数,气化A炉实现连续稳定运行110天的历史性突破。在能源消耗上,加强对各生产环节的监测,优化操作流程,减少不必要的能源损耗,实现“每一度电、每一吨煤”的精准管控,让“紧日子”真正转化为可持续发展的创新动能。
“花钱”赚效益
技改增效精准滴灌
坚持“花钱必问效”的效益导向,在公司的正确领导下,气化中心以“小投入”撬动“大回报”。通过引入引风机替代传统蒸汽抽引器,单月节约蒸汽1200吨,投资回收期仅2个月,年创效超200万元。污水两台磁悬浮风机的成功改造,经过风机运行和SBR池曝气情况连续监测,目前磁悬浮风机负荷70%,即可满足当前处理要求,节能降耗效果明显。在设备更新中,引入振动频谱分析仪等前沿检测设备,将设备检测效率提升50%,安全风险降低40%,实现“安全生产+高质量检修”双提升。
“乙方”优协作
跨部门安全共同体
践行“乙方思维”,气化中心构建“安全共同体”新生态。中心全面梳理C高压煤浆泵近一年运行数据,提供关键工艺参数,明确“联锁动作需兼顾安全性与生产连续性”的核心需求,联合仪表中心优化高压煤浆泵联锁,改造后一次性试车成功。持续修订检修方案,明确防杂质控制节点,检修后对所有连接点进行气密性试验,确保检修工作高质量完成,形成“检查—优化—提升”的闭环管理链条。
“营销”强生产
产需精准对接引擎
用“营销”思维重构生产逻辑,气化中心打通“市场反馈—精益生产—增效动能”全链条。以气化炉长周期稳定运行为主线,工艺优化、设备改造升级同步推进,使有效气含量达82.5%以上,保障日产合成氨2600吨以上,气化炉运行周期突破100天。“设备学习教室”拆解高压煤浆泵等核心部件,从构造原理、运行特性到故障模式,强化技术团队能力建设。(气化中心 刘华伟)


