为深入践行绿色低碳发展理念,扎实推进节能降耗工作,推动生产经营提质增效,近日,合成中心净化工段707A/B污氮回收项目顺利进入试运行阶段。合成中心在技术创新、降本增效中积极作为,实现了该项目的资源回收再利用。
此前,净化工段液氮洗装置冷箱壁部排放的污液氮中含有大量有效气,这部分气体均直接送至火炬燃烧,既造成了资源的浪费,也增加了能耗与环保压力。为破解这一难点,合成中心聚焦资源回收与节能降耗目标,经过充分调研、方案论证与精准设计,确定新增循环水加热器,搭建液氮洗有效气回收系统,切实将绿色发展理念转化为实际生产成效。
液氮洗装置冷箱壁部从氢气分离器排出的污氮,直接导入新增的循环水加热器,利用25℃循环水对低温污液氮进行复热处理,待污液氮复热至常温后,转化为燃料气进入燃料气管网,最终输送至715装置完成有效气回收。整个流程实现了闭环衔接,既避免了有效气浪费,又最大化降低了能源消耗。
试运行期间,合成中心持续组织技术骨干负责项目运行监控、参数调节与问题处置工作,严格按照操作规程把控每一个环节,实时监测循环水温度、复热效果及有效气回收效率,细致排查设备运行隐患,及时优化调整操作参数,确保项目运行稳定、回收效果达标。(合成中心 袁厅厅)

