为破解气化炉工艺烧嘴运行周期、压差波动问题,去年以来,公司聚焦生产运行难点,靶向发力、精准施策,全面启动气化炉工艺烧嘴升级改造专项工作,以技术革新赋能装置长周期稳定运行。
公司主动对标行业先进,深入调研前沿技术与成熟案例,经多方论证,选定利恩(海宁)科技有限公司的3D打印技术研发的新型双锥体半夹套式工艺烧嘴,该技术可有效破解传统烧嘴压差不稳、使用寿命短等行业共性难题。组织多部门开展深度技术对接,结合气化炉实际运行工况,高效完成改造方案编制、论证与优化,为试点应用筑牢了技术基础。
本次投用的新型烧嘴实现材质与结构双重升级:外氧喷嘴采用GH3600、GH5188合金与金属3D打印超级合金组合焊接,耐高温、耐腐蚀性能大幅提升,设计使用寿命≥120天。水煤浆喷嘴采用GH3600管材与超硬合金组合焊接,耐磨性能显著增强。中心氧喷嘴采用 UMCo50 锻棒车加工成型,均匀焊接4片支撑结构,进一步提升运行稳定性与使用效能。
作为试点装置,自2月13日,气化A炉投用新型3D打印双锥体半夹套式工艺烧嘴以来,已实现连续稳定运行。目前,运行数据显示,烧嘴压差稳定保持在指标区间,有效气成分平均达82.1%,彻底解决了压差不稳的核心问题,为装置安全、连续、高效运行提供了坚实保障。(设备管理部 刘江涌)

