凝心聚力战年修
砥砺奋进谋新篇
——梅钢系列年修进行时(六)
年修综述
热轧1780产线年修第21天,进度正常,累计开工673项,开工率98%,完工643项,完工率95%;
主要实施:3#炉炉内耐材修补及喷涂,1780精冲钢配套改造、R1F1F4轧机牌坊激光熔覆修缮, R2主轴更换,R1导卫衬板更换,E1出口机架辊拆除,F1、F4机架牌坊拆检;热轧两线煤气安全整改,3#加热炉煤气管道捉漏;热轧两线关键齿箱智能运维施工;
冷轧产线检修:冷轧108机组待料检修;(生产技术部)
安全先行
1、系列年修接近尾声,安全管理不能松懈,危险源辨识、工器具检查务必落实到位。
2、作业项目结束后,要对轧机工艺通道、电缆隧道等隐蔽部位检查确认,防止遗留工器具等物资。
3、吊装作业时吊装区域要严格设置警示标识,存在多层吊装作业时,要安排专人进行旁站监护。
4、设备安装完成后要及时对前期因设备检修拆除的各项安全护栏、围挡等进行恢复。
5、设备调试无关人员不要进入,须返工处理的必须重新落实三方挂牌确认工作。
6、按照有限空间作业管理要求落实过程管控。(安环组)
员工风采
奋战年修 攻坚有我
卷取作业区 班长 马仁学
他带领团队克服连续作业带来的疲惫感,面对卷取机摆臂更换时存在的吊装位置受限、行车使用紧张的情形,他迎难而上,身先士卒穿梭在卷取机中调整吊点、吊装指挥,仅用2小时就完成了摆臂底座安装。(通讯员 秦浩)
抓质量 控安全 保顺行
板粗作业区 班长 张国喜
年修中他顾全大局,主动承担了夜班任务。带头做好每项设备的尺寸测量,严格要求团队把控质量,紧盯现场安全,查隐患消违章,标准化完成每一项作业内容。把控每一个细节,全面践行安全、优质、高效的年修使命。(通讯员 徐琦)
质量与安全并重
液压作业区 班长 王海
年修期间班组负责R2轧机导卫和压下软管的更换任务,高处作业存在很多安全风险,王海提前策划,严格执行高危技术方案。把牢现场安全的同时,还将软管法兰螺栓换成了不锈钢螺栓,确保下次作业安全高效。(通讯员 华益明)
齐心协力 攻克难关
酸轧作业区 钳工一班
他们精诚团结,克服现场吊机无法进场、行车机组紧张的困难,在确保安全的前提下,硬是靠手抬,使用小推车将几十台电机送达现场,凭借不怕苦不怕累的精神,提前完成F7出口34根辊子及电机更换项目,为冷轧日常设备保驾赢得了时间。(通讯员 余磊)
细节决定成败
冷轧作业区 李蕾蕾
在对热轧电气柜清灰过程中,他严格按照操作规程进行作业,从电器元器件的浮灰清理到线路连接,再到元件固定,他一丝不苟,细致操作,及时发现并处理了部分线路老化、元件松动等问题,有效排除了潜在安全隐患。(通讯员 徐孝芬)
勇挑重担抢时间
热轧作业区 班长 张红飞
年修中,他认真做好项目分工,细化责任,落实相应的安全风险管控。面对634行车电机回装位置不佳,他一直保持半蹲的姿势进行作业,直到电源线牢牢的固定在接线端子上,为甲方争取了足够的调试时间。(通讯员 许鹏飞)
齐心协力攻项目
电修作业区 电机维保团队
电修作业区电机维保团队承接的4个项目集中实施,涉及到兄弟部门以及外方单位的协作,协调和安全管控的工作量极大。团队成员齐心协力,克服种种困难,从人员调配到进度把控,有条不紊,经过20天的努力圆满完成所有项目。(通讯员 尹春娇)
青年技师 一马当先
备修作业区 陈杰
他顶住繁重的机械加工压力,冲锋在前,不仅两班倒,还一人同时操作两台不同系统的数控车床,凭借高超的数控编程技术,年修期间,他以零误差高效率完成各类繁杂工件的加工任务。(通讯员 代赛赛)
精心布局 保障进度
综合作业区运输先锋队
年修前期他们提前布局,精心梳理送货计划,针对侧导板、步进梁等主要大件提前做好信息沟通和人员协调,见缝插针运送紧急件,确保所有备件第一时间安全到达机加部加工修复,同时满足现场送货的及时性。(通讯员 杨辉)
现场安全的守护者
梅宝作业区 安全员 张建
梅宝年修中作业区承接了50多个检修项目,涉及高处临边作业居多,作为安全员,他扎根现场,以高度的责任感组织开展危险源辨识、精心编写施工方案,而且主动担当“监护人”,把三方挂牌等安全管理要求落实落细,保障作业现场安全可控。(通讯员 王平)
小工装 大作用
原料作业区 吴仁军
在梅宝年修磨盘更换作业中,针对磨盘自重大、结构复杂、拆解困难等特点,他对照工艺图纸反复研究思考,设计出一种小型工装,确保磨盘吊出和回装的安全便捷。他连续三天加班,积极发挥了一名钳工技师的巨大作用。(通讯员 吕世明)
运筹帷幄保顺行
成品作业区 作业长 王美平
在热轧1780板坯库,在宝武环科梅宝,在铁厂炼焦发电区,都能看到他的身影,年修期间任务多、时间紧、且要辗转于多个检修现场,他运筹帷幄,对各个作业项目、工序流程、工器具准备等精心组织落实,挂图作战,保障年修顺行。(通讯员 严风雷)
攻坚克难 势在必得
动能作业区 班长 张寿林
1780更换热水泵时,由于新泵体螺栓孔径与现场不符,无法安装,他没有抱怨,发挥钳工高级技师的优势,仔细测量,精确计算,将电机底座孔径偏移,对电机及热水泵进行高精度对中,带领团队提前五个小时完成任务。(通讯员 孙美玲)
精准检修 降本增效
动能作业区 钳工四班
在五号炉1-3号冷却塔风机更换作业时,面对电机底座严重锈蚀,预埋螺栓断裂带来的检修压力,他们迎难而上,对预埋螺栓重新打孔,二次灌浆。对新配件研磨修复,实现新风机安装条件。精准找出风机损坏部件,合理更换备件,降低了设备检修成本。(通讯员 孙美玲)
年修进行时

