云南地区钢铁行业的整体水平以及本地钢材市场的特点,决定了当地的钢铁企业大多以生产建筑钢材等量大面广的品种为主,并且还要面对从四川、贵州等地流入钢材的竞争。在这种形势下,成本竞争力对于当地的钢铁企业来说至关重要。
面对激烈的市场竞争,德胜钢铁唯有依靠内部挖潜。2014年,该公司炼铁厂在保障生产的基础上,以节约辅材消耗为准则,修旧利废,全年因修复备品备件节省资金264.63万元。该公司动力能源厂组织技术人员攻关,探索采用精密研磨修复方法修复已磨损的旧密封,并新旧搭配使用,使碳环密封更换使用由原来的检修1次更换1套减少为现在的检修3次更换1套,既能有效达到密封效果,又节约了维修成本。因精心维护保养并按计划有效组织检修,该公司炼铁厂2号高炉自2014年初至2015年4月中旬,设备故障休风慢风率为零,为正常生产提供了有力保障,设备作业率在全国同行业企业中处于上等水平。
同时,该公司炼铁厂结合生产实际实施技术革新,创造了可观的节能环保经济效益。该公司炼铁厂2号和3号高炉的热风炉废气回热系统原设计为热管空气单预热余热回收。经多年运行,部分热管真空失效,传热效果变差,影响了废气余热的回收利用,限制了热风温度进一步提升,使炼铁系统提高风温降低焦比的难度加大。2014年,该公司对原有的助燃风单预热进行煤气、空气双预热改造,改造后的废气余热回收效果明显,两座高炉的风温均能确保在1150℃以上,两座高炉废气余热回收后,节约的煤气用于高炉煤气余热发电,风温提高后节约焦比,每年可产生经济效益达1185万元;高炉风温调控手段也相应增强,为保证高炉顺行创造了条件。
此外,德胜钢铁充分利用与四川攀枝花接壤的地域优势,稳步提高攀西地区钒钛矿的使用比例,优化生产方案,开展钒钛冶炼技术攻关,不仅确保了正常生产,还实现综合燃料比大幅下降。仅此一项,该公司2014年就节约矿耗资金2231.7万元,创造了可观的经济效益。2015年4月份,该公司钒钛矿入炉比例已达到60%以上。同时,该公司在炼钢工序开展提钒炼钢,实现钒钛资源的综合利用。