

进入三月份,炼铁厂上料作业区积极响应公司“治亏创效 铁前先行”的劳动竞赛号召,凝聚全员力量,集聚全员智慧,针对高炉槽下设备开展“岗位创新做先锋”活动,截止3月22日,累计创效26万元。
增设旁通装置显效益
5#槽下焦丁仓存放焦炭筛下物——焦丁,是高炉燃料的一种。在高炉生产不顺或休风不“吃”焦丁的情况下,焦丁存放与仓内无法将其排除分级落地,使整个供料系统运行不畅,甚至导致焦丁强行入炉,影响高炉炉况调节。为分级落地焦丁、解决这一棘手问题,上料作业区技术攻关小组决定对5#槽下焦丁仓仓身开口、增设旁通装置,使焦丁从仓内顺利进入旁通带进行分离落地,经现场技改运行,现已解决了仓满后的排料问题,年节资5.4万元。
加“铜片”增强密封效果
3#炉槽下焦2#激振器在运转的过程中常有卡死和异响现象,经排查发现是轴磨损严重,密封不严问题。为了节约成本,上料维修工对激振器轴及密封进行了改造,清理壳体内部污垢后,在安装轴承处加入小小铜片,使轴承和轴紧密吻合,增强密封效果,安装完毕现场经调式,运转正常,效果明显,直接节约激振器维修成本1.1万元。
装置分离节成本
5#槽下提升机使用的减速机和头轮是一体装置,当头轮的铸胶层磨损或者减速机轴端渗油等出现故障时,必须整体更换才能维修,增加了设备成本费用。为了解决费用浪费难题,上料作业区自主将一体式连接改为分离式连接,采用尼龙柱销式联轴器,减速机采用ZSY250-50型号。改造后备件型号统一,为备件的采购带来了很大便利,同时在降低了皮带机转速的基础上,延长了皮带使用寿命、减少了物料抛洒以及扬尘,经计算节省成本20余万元。(乔苗苗)


