
3月11日早9点半,随着一声声“确认正常”的汇报,能源检计量中心打响了20万m3煤气柜底板修复作业的攻坚战。

提前着手 周密部署
公司20万m3煤气系统于2015年初投运,是公司二次能源全量回收与综合利用、实现转炉负能炼钢的“功臣”。然而,2月初,气柜内部出现底板焊缝处腐蚀漏气,再加上公司进入满负荷生产状态,为确保煤气平衡,消除安全隐患。为此,能源检计量中心积极部署,组织人员对柜体和柜内进行全面查漏、补漏,并于3月10日,召开了《20万m3煤气柜底板处置作业方案》研讨会,邀请厂家人员对气柜内部底板隐患处理,油槽渗油处理,气柜内部蒸汽伴热改造,进出口调节阀检修等项目进行详细安排,于3月11日正式启动对气柜的修复工作。

措施到位 有备无患
涉及煤气系统的检修,稍有马虎后果将不堪设想。为确保整个检修过程的安全,该单位对检修任务进行分阶段布置,对参检队伍作进行仔细分工,着重强调和分析了紧急处置预案部分,并对相关需要协调的事宜提前进行安排。做好做足气柜检修的安排和部署。同时,为确保检修过程的万无一失,该单位还组织技术员全程进行技术监管,安全员定时全方位巡查;并由煤气防护中心牵头,煤气系统安全负责人带队,消防大队、医院全力配合,成立应急救护小组,全程现场待命。

齐心协力 争分夺秒
3月11日早上,参检人员再次接受煤气安全检修教育后,立即进入气柜,投入到紧张作业中,为保障检修进度,在柜内昏黄的灯光下大家加班加点清理活塞下部淤泥,累了困了就原地休息一下,为了减少进出柜次数,他们尽量少喝水,全力推进检修工作进度,使原计划4天完成的清淤工作,不到3天就完成了。同时,组织人员24小时不停歇地抽放油槽内部积水,待油槽液面降到350mm以下后,于15日早晨开始对伴热管漏点处理和柜体伴热改造工作,并对气柜底板逐项进行修复,整个过程有条不紊。(赵亚红)


