
公司“治亏创效”攻坚战如火如荼,炼铁厂原料作业区干部员工开足“脑”力,通过给各类设备实施外科小手术,把“治亏创效,降本增效”行动贯穿到日常生产中,为阶段生产经营抢空间、抓机遇贡献力量。
疏通“血管”保供料 炼铁原料KJ1、KJ2皮带机头翻板由电动液压推杆控制,由于供料压力大,翻板使用频繁,液压油缸密封出现漏油现象,造成液压推杆伸、缩不畅,且工作时有异响,给生产带来不便。检查后,发现设备油路有堵塞,为此,机修工加班加点,对液压油油路堵塞、联轴器磨损及各密封件和轴头磨损进行了修复,目前电动液压推杆能够灵活使用,预计可持续使用两年,不仅减少备件损耗,保障了系统原料供应创效1500元,还。
校正“骨架”提质量 硫化是皮带粘接口的重要工序,而剥带机是硫化工艺的必备工具。剥带机在使用过程中,由于位置不是始终处于垂直状态,导致钢丝绳割磨剥带机的支架,且钢丝绳会经常托槽,使用十分不便。针对此问题,我们重新制作支架,并进行了改造、校正,使剥带机使用更加灵活可靠,提高了皮带粘接质量,缩短了粘接时间,减少了剥带机备件更换,可创效1700元。
新旧“合体”延寿命 托辊是皮带机输送的重要部件,因供料压力大,托辊的磨损程度相对增大,为了缓解备件压力,保证生产的顺行。机修工对以前更换下来的废旧托辊进行了“合二为一”的修复:把旧托辊桶皮与配套轴重新进行焊接,可继续正常使用3—5个月,可创效1500元。(闫 萍)


