

在轧钢二区棒三线电气班,降本增效观念早已深入人心,小到一个碳刷、卡簧的更换,大到设备维修,人人都是精益求精,本着能修不换,能用旧不用新的理念,充分发挥员工的自主创新能力,在确保设备顺行的基础上,不断降低设备消耗,为企业降本增效贡献微薄之力。
“打磨”出来的效益 行车使用频繁,其断流接触器损耗较大,电二班班长高利军仔细观察了损坏的接触器,发现只要将磨损的触头打磨平滑,再将其线圈更换就能再利用。由于接触面小,打磨起来费时费力。他们利用休息时间,轮流用沙纸打磨触头,手上磨出水泡、胳膊酸痛却没有人放弃,因为修好一台接触器就要节省近三千元,为了节约成本,吃点苦又算什么。一年下来光此项目至少节省费用三万元。
小元件带动大效益 棒三线的轧机传动柜自投建以来,一直处于满负荷运行状态,有些元部件已接近使用寿命,故障频发。电一班班长刘涛针对这一问题,组织员工,充分利用检修时间,对18台断路器继进行逐一检查,将有问题的断路器触头进行更换,并从细微处着手,将其有所松动的地脚螺丝进行紧固或更换,以很小的代价确保了轧机传动柜的安全运行。
换上“软启动”安全又节能 近日,由于2#旋流井提升泵配电柜电机故障,无法满足生产需要,电气班经讨论后决定将原自耦变压器更换为软启动。他们将原配电柜拆除,利用废旧柜体重新组装了软启动式配电柜。改造为软启动后,可以减小启动电流,降低对电网电压的冲击,从而减少对其他设备正常运行的影响,提高设备安全性能,也增加了电机寿命。(轧钢厂 牛君凤)


