

随着提升链“哐当哐当”清脆的声音,第一根热坯缓缓从热送坑道口提了上来,到达上滑槽,温柔地被甩上轻轨,慢慢滑落至提升后辊道上。这时,现场响起一阵热烈的掌声。怎么回事?原来,是轧钢厂棒一线的热送提升链上滑槽改造成功了!
“以后再也不会因平拖问题而烦恼了。”老梁如释重负,爽朗地说道,喜悦之情不胜言表。
事件的起因是这样的:以前,棒一线提升链将热坯提上来之后,甩入上滑槽,由平托机构将热坯平托至提升后辊道。由于晃动大,造成平托大轴的铜腕经常损坏,严重时会使平托的土建基础松动而无法使用。近年来,已两次加固土建基础,耗费了大量的人力、物力,造成生产成本增加。而且,加固土建基础影响热装率不是以小时计,而是以天来衡量。于是,当平托土建基础第三次松动时,考虑到加固修复只会像以往一样(铜腕用上一段时间就会损坏,几年之后,土建基础再次松动,病态循环。)治标不治本,棒一线的钳工们提出了一个大胆的想法——改造上滑槽,彻底甩掉平托机构。
经过反复论证,实地测量,棒一线做出了具体的改造方案:彻底拆除原平托机构。大家知道,平托机构一旦拆除,若改造达不到预期效果,想要再恢复就难上加难了;而且一来二去,损失巨大。顶着巨大的压力,又心怀巨大的动力,棒一线最终拆掉了平托机构,将提升链上滑槽降低,用轻轨将上滑槽和提升后辊道直接相连,使下部和辊子保持高度一致,这样钢坯提上来后经轻轨可以直接滑落到提升后辊道上。经过一天一夜的连续奋战,轧钢厂棒一线的大胆改造终于顺利实施。
看着第一根热坯成功滑到提升后辊道上,没有晃动,那么轻柔,笔者的心放了下来。今后,没有了平托机构,就减少了热送环节,这样不仅降低了操作工的操作强度,减轻维修工的工作压力,也保证了棒一线的热装率。经过这一改造,轧钢厂每年仅热送平托相关备件消耗就可节约7万余元。(轧钢厂 李海燕 )


