

在企业提质增效浪潮中,炼钢厂电仪作业区全员发力,集思广益,不断创新改造、追赶超越,巧妙施法,用巧手做出“效益之炊”。
巧改角度增效益。5#、6#转炉氧枪在校枪过程中,因限位接触板为90°直角,氧枪升降限位撞杆与限位接触板撞击时冲击力量过大,易导致氧枪限位撞杆松动,枪位不能可靠定位,对安全生产带来影响。转炉电工经过协商讨论,将限位接触板角度由90°改为120°,使限位撞杆与挡板接触时能够顺行滑动,减少硬撞带来的冲击,并对活动机械部位紧固焊接。改造后,避免了氧枪在吹炼过程中枪位数值变化,确保各吹炼点信号准确,保证生产顺利进行,同时年可创效20余万元。
巧加防护延寿命。针对钢水2#编码器在高温、强振等环境因素下容易损坏的问题,天车新区电工班利用班后会对此问题进行积极讨论分析。通过对其加装降温轴流风机;对编码器内部电子元器件排线采用固态粘接,防止端子震动造成编码器损坏;对轴承密封圈用胶水密封,防止灰尘进入轴承导致损坏等方法全面防护。改造后,编码器在线使用周期由一年延长为两年,平均月可创效4.3万元。
巧换抱闸降故障。炼钢5#混铁炉炉门升降制动由电磁铁衔铁和线圈组成,因环境温度高、钢渣铁粉大,造成动静衔铁接触吸不实、衔铁震动大、线圈电流大,甚至烧毁线圈,炉门盖无法上升,影响兑铁。转炉维修电工班人员经过现场勘察讨论决定把衔铁与线圈拆除,更换为闸架与液压缸。改造后,既降低了设备的故障率和人员劳动强度,同时节约备件费用2万余元。(炼钢厂 白文龙 李江林 高飞)


