
今年以来,龙钢公司借助国家取缔“地条钢”及钢铁市场的大好形势,积极挖掘废钢效益和产能效益,深挖内潜,全力实施“节铁增钢”策略,通过多项举措,该单位铁水单耗由年初的1018.9kg/t降低至898.3kg/t,废钢单耗吨钢达到180kg/t,均创历史最高纪录。
外购废钢的日卸车量逐步提升。年初,各单位外购废钢日卸车量在30车左右,为提高卸车量,该单位经过对废钢跨内布局调整、配斗卸车流程优化、连续卸车无缝对接、天车地面信息流畅、劳动竞赛政策激励等措施,使废钢日卸车量由30车提高至目前的80车以上。
严格把控废钢质量关。最初,外购废钢在厂内进行验收,存在卸车不畅、质量控制不到位、入库废钢标准不够等问题。为此,各单位安排专人与公司部门配合在废钢入厂前进行初检,在门外退掉不符合要求的废钢,既提高了物流周转,也提升了废钢质量。同时,针对不同料型的废钢,各单位逐一进行吸收率测定,根据吸收率高低进行择优进购。根据废钢进购质量类型分类堆放,通过优化废钢配比,老区废钢装入量由最初的4吨提高至12吨,新区由最初的10吨提高至28吨。
废钢斗的“革命”。为进一步提高单斗废钢装入量,该单位对新、老区废钢斗进行了3次扩容改造,将老区废钢斗加长了1米,加高了0.3米;新区废钢斗加高了0.4米。同时,对新、老区废钢斗进行梯度加高,一方面增加了废钢斗的容积,另一方面使得废钢入炉更加顺畅,减轻废钢卡斗影响。
实施全流程加废钢。为最大限度地提高废钢单耗,在新区铁水包加钢筋压块和比亚迪压块;在新区钢包内加高锰生铁,此项措施的实施,既可降低合金成本吨钢约7元,又增加了产能效益。
优化渣料结构,降低渣料单耗。由于废钢加入量的提高,转炉操作在保证转炉脱硫脱磷及溅渣效果的前提下,逐步降低了石灰石、矿石、污泥球的加入量。截止11月份,转炉渣料单耗由119kg/t降低至87kg/t,为废钢加入量的提升奠定了基础。
废钢斗配加高锰生铁。通过在新老区废钢斗配加高锰生铁,提高了单炉废钢的加入量,使新区单炉废钢加入量最高达到28吨。同时,有利于转炉冶炼过程化渣,提高终点残锰含量,降低合金成本约4元/吨。
低硅铁的使用。为弥补转炉炼钢过程热量不足的问题,该单位在新老区转炉高位料仓上块度为10-70mm的低硅铁,在铁水硅含量低于0.35%的情况下进行配加。同时,总结出低硅铁的升温效果,配加1kg/t低硅铁转炉终点温度升高2.5℃,可多加废钢3kg/t。(炼钢厂 刘海瑞)


