

降本增效的关键是要抓好影响生产成本细节的改善。今年以来,炼铁厂广大职工立足岗位,积极开展岗位创新创效活动,充分调动一线职工主动参与创新的积极性,通过一个个微改善、小改变、巧替代的成功运用,促进生产经营不断“提质增效追赶超越”。
“新生命”截住真金白银
265㎡烧结维修班组巧用“妙手回春”之术赋予废旧补偿器“新生命”,重回生产一线。原来,烧结机小格补偿器设置在台车风箱与大烟道之间,这是利用补偿器的波纹弹性元件有效伸缩变形、来吸收支管的热胀冷缩产生的尺寸变化的一种补偿装置。风箱内部的散料在负压的作用下不断冲刷,补偿器在使用半年之后就会破损漏风,因此,补偿器就成了烧结机吸风系统的“短命”设备。
为了给补偿器“增寿”、减少备件费用,该班组决定尝试在线修复破损补偿器。他们经过细心观察、联想和思考后,采用了外“搭”里“衬”的双重维修法。他们利用钢板在外部焊接支架,同时对里面导流板焊接衬板并涂抹耐磨材料。经过他们的创新改造,赋予了废旧补偿器“新生命”,可降低备件材料费用约17700元。
“新创意”延长备件寿命
“贴了这‘创可贴’,我们自制的平板带使用时间更长了。”
“有了这个‘创可贴’现场噪音更小了,也减轻了我们的劳动强度!”
面对着平板带接头上的“创可贴”,原一区域的维修工们开心的说道。
四辊破碎机是烧结系统破碎燃料的核心设备,该设备的传动是靠宽度240mm的平板带传动动力。由于平板带的使用寿命短,备件消耗量大,该单位职工“把胖子的衣服改给瘦子穿”,利用废旧皮带自制备件,但是自制备件仍然存在使用周期短、频繁更换的问题。
该区域细心的维修工经过现场观察,发现更换掉的平板带大多都是装订的卡子口开裂,于是他们集思广益,想出了给平板带接头贴“创可贴”这一新创意。说干就干,通过维修工娴熟的粘接技术,一条条的平板带接头顺利的贴上了“创可贴”。如此一来,不仅延长了设备的使用寿命,而且年可降低维修成本8200元,还减轻了职工劳动强度。
“新点子”降低维修成本
原二二次预配11#仓为除尘灰仓,除尘灰在压缩空气的作用下输送至该仓。由于该仓下方的橡胶软连接长时间满负荷运行,受气力输灰的冲刷、磨损,造成橡胶软连接出现撕扯、破损,造成现场漏灰、扬尘,增加了操作人员劳动强度。
对此,该区域职工经过反复观察、讨论、论证,决定采取使用废旧布袋给破损橡胶软连接“制造”替身这一新创意。他们使用扁钢当做支撑、废旧布袋做材料,你一剪、我一割进行“制造”……一会功夫,一件崭新的软连接“替身”呈现在大家的面前。
经实践检验,改造效果显著,不但减少了工人劳动强度,提高了设备的工作效率,还减少了备件费用,经测算年可创效11000元。(炼铁厂 许 佩)


