

为进一步提升产能,根除连铸生产操作过程中存在的制约生产节奏提升的瓶颈问题,近期,炼钢厂生产技术科技术人员通过前期现场调查,与一线人员进行技术交流,提出了解决问题的措施,请来了许多“武松”,来消除连铸区域“拦路虎”。
武松1号:为增加开浇水口温度,消除水口炸裂这头“拦路虎”,该单位将中包上水口烘烤装置中的出风口管径由原来的60mm改为20mm,预计温度可由现在的90度左右提升到200度左右,进一步缓解水口开浇炸裂现象。
武松2号:为避免中包第一块滑板更换时,表面残留物磨损水口,该单位要求每个包每个流更换的第一块滑板表面必须涂抹润滑油,解决水口磨损现象。
武松3号:这头“虎”主要为连铸水口油缸驱动头尺寸小,与滑板侧面接触面积过小,使用时存在安全隐患。为了根除它,该单位提出将油缸驱动头尺寸改为长40mm、宽20mm的长方体,来解决这头拦路虎。
武松4号:针对现用中包上沿为二次加高改造后的尺寸,没有充分考虑中包盖板与中包之间留有50mm的间隙,造成满包浇注时钢水浸泡盖板问题。该单位通过恢复中包上沿盖板支架,来避免高液面导致钢水浸泡盖板。
武松5号:通过采取中包开浇灌沙自动引流措施的全面推进,解决水口烧损导致后期侵蚀这头“拦路虎”。
通过以上“打虎行动”的实施可为连铸安全生产、满负荷高效生产提供保障。(炼钢厂 史永刚)


