
今年以来,炼铁厂烧结作业区,始终坚持以破解制约生产顺行问题为导向,以提升改善生产经营各项指标为目标,以技术骨干牵头组成创新小组,带动全员创新创效,成功解决了多项制约生产顺行的难题。
混料筒加钢梁,提效又延寿。混料筒是烧结生产的重要设备,烧结料的加水基本都在混料筒内部完成。265㎡烧结机混料筒原加水装置采用的是钢丝绳固定水管方式,混料筒在运转过程中,加水装置始终处于钟摆运动模式,从而出现加水管短命和混料筒频繁粘料,严重制约了烧结生产。该单位创新小组借鉴450㎡烧结机混料筒加水方式,自主设计,在钢丝绳下部安装钢制大梁,增设减震弹簧降低钢梁震动,改造实施后,原水管的使用寿命大大提升,混料筒内部积料也明显降低。
溜槽降落差,提质又抑尘。皮带溜槽作为物料运输过程的节点,在烧结工序随处可见,烧结矿经由溜槽下落时,极易产生扬尘并造成粒度损失。针对此问题,该单位创新小组建设性提出了,降低系统溜槽落差的思路,大胆提出将落差两米以上的溜槽,全面升级改造为阶梯溜槽的方案。阶梯溜槽应用后,物料下降落差减小,冲击力降低,现场扬尘没有了,溜槽磨损降低了,烧结矿粒度损失也变小了。
挡料板穿新衣,省时又省力。265㎡烧结机4#带机头挡料板经常会出现破损现象,造成摆动带跑偏撒料,少则几吨,多则几十吨,而摆动带又是单线运行,清理起来费时又费力。该单位创新小组在废旧耐磨皮带上部打孔后,穿上铁丝固定在挡料板上部,挡料板穿新衣后,撒料、皮带跑偏的问题彻底解决了,维修工也不需要更换挡料板,只需要操作工对破损的皮子进行更换,省时、省力,起到一石三鸟的目的。
创新永无止境,创新无处不在。关于岗位创新的故事,每时每刻都在我们身边上演,毫不夸张的说,全员创新已经成为公司节资增效的新引擎。(炼铁厂许智平)


