

近期,炼铁厂高炉一区职工发散思维,对1号高炉炉顶气密箱实施小技小改,实现降本增效。
1号高炉炉顶气密箱冷却系统自开炉后长期运行,因水中氯离子含量高,管道腐蚀、内部结垢严重。水中杂质对管道造成堵塞,原水管为焊接整体,且部分水管埋在地下,无法进行检查。目前已发现气密箱进水、出水量相差较大,气密箱冷却效果差,影响气密箱使用寿命,直接影响高炉正常生产。
工人们据现场实际,重新设计制作冷却系统,作为气密箱备用冷却系统,同时在接口处安装阀门,进行切换,当原冷却系统管道出现堵塞或泄漏时,切换至新冷却系统,不影响气密箱冷却,保证了高炉正常生产。
改造后使用效果明显,气密箱使用寿命可由四年提高至五年,避免了因气密箱温度过高造成休风影响生产。按年影响高炉产量1000吨,吨铁利润500元计算,年可创效50万余元。(炼铁厂 陈梅)

2018年第218期 总第1122期

