

近期,炼铁厂原料一区员工发挥聪明才智,集思广益,通过引进新技术、新工艺,实施创新改造,解决制约生产的难题,做活降本增效大文章。

引进新技术 提质又增效
原料系统皮带极易划伤损坏,小的破损口只需几个小时即可处理,但遇到大的破损口,就必须系统停机更换皮带,少则几十米多则几百米,不但备件成本费用极高,而且费时费力,严重制约生产。
该单位技术人员通过上网查询,了解到最新热注胶修补技术,经过多次实验,发现此技术不但操作简单方便,而且粘接质量特别高,特别适用于上百米的皮带破损口。修补时,只需将破损口打磨清洗,注入提前加热的胶料,比传统硫化修补节省用时60%,年可节资约近四十多万元。目前,此技术已广泛应用于各类皮带应急修补处理。

安装雾炮装置 解决扬尘难题
一次预配西仓上料口为返矿的主要堆放点,由于返矿为小颗粒粉状矿粉,极容易造成扬尘现象,不但现场环境污染严重,矿粉抛洒浪费大,而且员工身心健康也受到极大危害。
为彻底解决扬尘问题,工人们积极寻求最佳解决方案,他们在一次返矿堆场安装了一套喷洒雾炮装置,360°自动旋转喷头在水的压力下,通过碰触接触点实现连续自动旋转。此装置压力适度,喷洒均匀,可达到矿粉润湿率100%,最大化抑制扬尘,而且细粒矿粉在水的作用下形成球制粒状,很大程度改善了混合料透气性,为烧结矿的稳定性提供了有力保证,此项目年可节约人工清理费5万元以上。

巧加轴套 解决撒料难题
皮带机下料溜槽翻板一般都是直接在溜槽壁割孔安装,由于翻板活动频繁,加之割枪是手工割孔,配合间隙太大,翻板固定孔三个月就会磨损变形,造成翻板频繁卡死倾斜,不但维修压力大,而且溜槽撒料特别严重。工人们决定直接安装轴套,轴套加工精度高,翻板轴与轴套配合间隙合适,不但翻板操作时灵活自如,而且不易磨损变形。正常情况下,轴套使用寿命在两年以上,年可节约维修及人工费用6万元以上。(炼铁厂 文/张卫红 图/赵鹏飞)

2018年第178期 总第1083期

