

在竞争激烈的新形势下,充分发扬“自力更生”的革命传统,无疑是企业持续、有效发展的途径。在炼钢厂职工们立足岗位,开动脑筋,围绕“创新创效”中心任务,通过一项项小改革、小创新,有效减少了材料浪费,提高了资源利用率,推进了精细化管理,做好做实高效率高效益大文章。

电震斗子是炼钢上料系统传输原料的重要设备。上料新老区地坑共有12组电震斗子,由于斗子挂钩沿四角悬挂,中间还有勾与勾的连接,时间长了,这些连接处磨损到一定程度,就得更换。经维修人员在线复诊,想出一个法子。就是利用废旧皮子,裁成小块,衬在勾与勾之间,这样既减少了挂钩磨损,又使区域的电震挂钩成本大为减少,可节约费用1.5万元。为杜绝各电震斗观察孔漏风现象,还自制了一把手动钻,将皮子钉补在料口边,需用观察上料故障时,可以随时用手钻卸下来,既方便又实用。

随着生产节奏加快和生产钢种的变化,原转炉合金车由于设备老旧,需三人合力推行,但用人推车还是远远跟不上生产的需要。为此,经维修人员经在线观察讨论,决定将原来的合金车主动轮改为轴承座加一组齿轮,一套电机减速机用链子带动。改造后,试车运转速度比原来快两倍,而且一人完全可以操作,不仅节约了劳动力,年可节约费用8万余元。

由于长时间使用,使5#混铁炉炉门盖粘渣,导致电机出现过载烧毁,容易引发安全事故等问题。针对这一问题,电气人员集思广益,决定从除尘维修回收废旧电机1台,从连铸区域协调1台大减速比减速机,并配齐相应配件,并对变频器加减速时间、制动模式等方面调整参数,对电机、减速机进行整体更换。经改造,顺利解决了电机灼烧现象,减少了安全隐患,节约备件费用1.8万元。(炼钢厂 王俊妮)

2018年第259期 总第1162期

