

近期,炼铁厂干部职工立足本职工作,不断发挥聪明才智,针对影响成本、设备等瓶颈,集思广益、开动脑筋,不断创新,实施小计小改,做活降本增效大文章。

在保证性能不受影响的情况下,用低价格高钙石粉替换高钙灰降低烧结矿熔剂成本,生产技术科制定高钙石粉配加工艺方案,对高钙石粉的质量要求、配加形式、配加比例、生灰下调比例以及配加过程注意事项均进行详细策划。现场实施过程中,对出现的突发问题,结合生产实际,重新调整方案,通过将高钙石粉配加比例由原来的1.0%,逐渐提升至1.5%,265㎡及400㎡烧结机烧结矿高钙石粉单耗提高至17kg/t,直接创效8万余元。

原料3号系统烧2号机尾皮带溜槽因设计为直溜槽结构,导致物料在运行过程中直接冲击槽子,使溜槽表面磨损严重,致使皮带频繁跑偏、烧结矿返矿率增加,严重影响正常生产顺行。
针对该问题,该单位通过对溜槽结构分析,对运行全过程进行监控,通过将烧结矿2号带机尾溜槽结构改造为阶梯式,既保证了烧结矿粒度,降低了返矿车辆转运费用,又减少了皮带因落料点不正而引起的皮带跑偏现象,有效抑制供料过程中产生的扬尘,使现场环境得到了进一步改善。改造后,岗位人员清理强度大大降低,皮带使用寿命延长至6个月,且每年减少维修清理费用6万元。

为了使取料机耙齿耙架运行完全满足生产以及维修使用要求,将取料机耙架升降动力装置进行改型,同时将取料机耙架关节底座整体下移30公分,用以增加耙架起升高度,使耙架高度可达到自行下放最低限度。此项目实施后,不仅简单方便,实用性强,还可降低设备维修频次提高了设备在线寿命,年可节约车辆和备件费用5万余元。(炼铁厂 杨梅)

2018年第290期 总第1193期

