

在公司“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”活动持续开展之际,能源检计量中心机加班的工人师傅们,凭借自身常年累月的经验积累,提出了众多降本增效的新思路、金点子,并积极运用于日常生产工作当中,不仅提高了生产效率,同时也保障了安全,降低了工人劳动强度。

自制垫铁提效率
钻床加工如筛子等大工件时,经常为安全需要及工艺要求在工件周围垫东西支撑来找平衡,由于工件大小薄厚不一,用来找平衡的垫铁也大小不一,高低不等,加工一个工件需要反复试着更换不同的垫铁来找平衡点支撑,这样费时费力,影响工作进度,机加钻工吉伟根据工作经验,设计制作螺旋式定位垫铁,根据工件高低所需,旋转收放,最快速度找到最合适的支撑点,保证工件的加工进度。

设备转换开新路
在加工联轴器及其它套类内孔键槽时通常使用专用插床进行插削,该单位仅有一台B5032型插床,最大插削行程是300mm。遇到一些较长较大的套类、联轴器类工件是无法满足加工需求的。刨工景康平和车工刘武卫转变观念,设计制作出用于液压牛头刨床插键槽装置,此装置将Ф80mm圆钢车削加工成Ф60mm刀杆,刀杆前段铣削6mm刀槽方孔,进行淬火处理提高刀杆的硬度。此插键槽装置装配于液压刨床机头,可以插削长度为300mm以上 的内孔键槽,拓宽了刨床加工范围。

夹具创新破难题
车工技师齐立军在加工小孔径法兰时,由于工件内孔较小,通用夹具不能装夹,造成工件外圆无法车削,他凭借工作经验,根据工件内孔尺寸,设计制作出辅助加工心轴,如工件孔为Φ30mm可加工心轴外径比30mm小0.5mm,长度为150mm。将工件内孔加工好,将多片工件穿入芯轴可完成加工外圆。这样可以成批量加工,省去逐个装夹的时间,既解决了装夹难题又提高了生产效率。(能源检计量中心 王俊波)

2018年第317期 总第1220期

