

炼铁厂高炉原冷却方式属于步步高冷却结构形式,水量上下一致,既满足不了各部位对冷却强度的不同需要,也满足不了炉身各区域水量实时调节,容易形成整体或局部粘结、结厚,影响高炉安全生产。

针对以上问题,该单位专业技术人员经过商讨,决定将炉缸第2层冷却壁出水管水量一分为二,一部分水量通过原有水管冷却设备,另一部分用阀门将水分流至4个集水管中,加装背蛇管回水管进入总回水管,并安装流量计监测、控制分水水量。
该方案一经实施后,可以分流水量20%以上,效果显著。不仅实现了炉身冷却强度不变条件下,增大炉缸冷却强度,确保了炉役中后期炉缸安全生产。而且避免炉身整体或局部粘结厚度,对炉况稳定顺行与实现优质经济技术指标起到了积极促进作用。经测算,年可直接创效约819万元。
目前,此创新项目已获得陕西省冶金科学技术二等奖,属于首次应用技术,具有较强的创造性、先进性和实用推广性。(炼铁厂 薛晓妮)

2018年第344期 总第1248期

