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小计小改丨高速线材生产线上的技改之光

小计小改丨高速线材生产线上的技改之光 陕钢集团龙钢公司
2019-04-23
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导读:在轧钢厂高线作业区,一线员工们立足岗位,始终将降成本、提效率的观念贯彻在工作实际中,极大地促进了工作效率的提

在轧钢厂高线作业区,一线员工们立足岗位,始终将降成本、提效率的观念贯彻在工作实际中,极大地促进了工作效率的提升,为高速线材达产达效奠定了良好的基础。

自动切废出效益

高线作业区电气班以减少精轧堆钢处理时间,进一步提升作业率为重要突破口,主动出击,集思广益。针对精轧机组在堆钢时,易造成精轧机成品辊因大量红钢堆积,温度过高而导致辊环爆裂问题,进行了3#飞剪自动切废功能改造。

电气人员多次现场研究并与技术人员沟通,对3#飞剪程序优化,增加自动剪切功能。当精轧机组废钢、卡断剪卡断的同时,使3#飞剪自动单切一刀,将废钢导向废料坑。不仅避免了大量废钢在5#套内部堆积,减少了处理废钢时间,同时避免了卡断剪不动作造成的辊环爆裂情况。经试运行,彻底解决了5#套内废钢难处理问题。按每片辊环1.2万余元计算,年可节约费用10万余元。

自制拆卸器解难题

高线作业区钳工班,针对PF链C型钩因拆卸困难,在线维修费时费力,使其运转周期较短,员工劳动强度大,设立专项攻关小组探索解决办法。他们将更换下来的废旧承重轨道校正改装,自制一个C型钩辅助拆卸器”。在对C型钩维修时,先将辅助器通过电葫芦固定于原轨道,再将C型钩推入辅助器内,拆去辅助器与轨道的连接螺栓,这样就可以将整个“C”型钩脱离原轨道,方便维修人员在地面上进行彻底拆除排查问题。原来需要3个人1个多小时的作业,现在2个人半小时就可以完成。极大的减少了维修人员的高空作业时间,同时也便于彻底排查了潜在问题,延长了“C”型钩使用周期,保证轧线后区正常运行。

耐磨板再利用  一举多得

14架轧机后分钢跑槽在轧制过程中,由于跑槽出口紧接弯道跑槽,造成出口处外侧和底板磨损大、更换频繁,给导卫工维修工作造成极大负担。导卫工经过请教厂家、讨论研究,最终用废弃的2架耐磨板对跑槽出口的外侧、底板和对接跑槽进口等易损耗部位进行替代更换,以增强耐磨程度,减少钢板、焊条的消耗量。经此改造,14架后分钢跑槽出口处和对接跑槽进口处的部件的修补更换周期,由以前的十天左右延长至现在的两个月左右,既对2架的耐磨板起到了废品再利用的效果,又节约了焊条、钢板的消耗,更极大降低了员工的劳动强度,每年约可创效20万。(轧钢厂  许小花  李博)


 2019年第113期   总第1373期  

本期编辑:苏 伟
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