

一季度以来,炼铁厂原料系统干部职工凝心聚力,攻坚克难,在确保输送优质高产高炉原燃料上集中智慧,用功用力,通过采取有力举措,从源头上提高原燃料质量,服务后续工序,力促铁前生产系统提质增效。
绝招一:提机速,降流量,提料层,混匀质量大提升。

原料一区作为高炉工序的第一道关口,承担着五座高炉的原料供应,为确保供应优质高产稳定原料,该单位成立混匀质量攻关小组,并大胆提出在混匀系统实施提机速、降流量、提料层方案。
为确保该方案顺利实施,该单位对设备进行全面改造,对一次预配圆盘改造升级;在关键部位增加阵列式精准电子计量秤,并增加计量校准频次,确保配比有效执行;对入仓及管带入管设备全面改造提升。在确保堆料系统设备作业率达到90%的前提下,要求2号料场、13号料场同时下降输送流量100t/h,同时堆料速度提高5m/min,使堆料层数由原来的170层增加至275层,矿粉混匀更精更细,混匀矿质量提高了2个百分点。
目前,他们又积极策划对下一台阶的攻关目标320层进行冲刺,预定将混匀矿稳定率提高到90%以上,可进一步提高烧结矿质量。
绝招二:吃旧堆新、平铺直取,焦沫粒度有保证。

受燃料水分等因素影响,燃料破碎时,辊子粘料、漏料现象严重,不但辊子磨损严重,备件损坏频繁,而且燃料粒度波动明显,破碎质量不尽人意。更重要的是设备运行负荷加重,系统输送量明显降低,严重制约烧结固体燃料供应。
为解决这一难题,该单位根据现有堆料空间,将焦沫棚一分为二,对于进购燃料按照进购时间分类堆放,保证燃料堆放晾干时间,确保入辊燃料水分达到设备运行要求;对于质量较差的固体燃料,采取摊平直铺,降低取料集中度的方法,确保燃料质量稳定。实施后,设备作业率明显提高,燃料输送量可由20t/h 增加至40 t/h,焦沫粒度合格率达到95%以上。
绝招三 分区包片,向“双向管理”要效益。

原料区域由于片大面广,管理难度大,为确保区域全程受控,该单位从实际出发,大胆创新,在工长内部实行双向管理,根据工艺要求,将区域分为三片,并根据各工、班长的工种专业及特长优选分配,要求在负责本班全面工作的基础上,对所承包区域进行重点管控,单线设备及关键设备隐患必须以图片形式反馈至微信工作群,并与专业点检结果进行对照,按照轻重缓急实施整治,进一步夯实各级点检责任,确保区域全面受控。(炼铁厂 张卫红 赵鹏飞)

2019年第112期 总第1372期

