

青春是用来奋斗的,炼钢厂电仪作业区的青年职工们善于发挥自己的聪明才智,针对影响成本、设备瓶颈问题,他们用“妙手”实施技术小改造,为企业降本增效做出了积极贡献,成了车间里的“创客”达人。
善于发现他先行,变废为宝降成本。

在工作中,闫艺峰始终坚持高标准、严要求,从不放过一丝一毫的隐患。连铸区域拉矫和小车电机电缆长时间处于高温区域,电机出线口两三米内使用久了会出现电缆外皮硬化电缆内部脆化,稍微一碰就掉皮,为了提高电缆使用率,节约成本,闫艺峰巧妙利用废旧耐高温电缆皮子,把处于高温区域的电缆包裹起来,此举不仅延长了电缆使用寿命,且可节约成本8万余元。
降本增效有妙招,大胆尝试“强”身手。

张强是一名90后普通员工。在降本增效的道路上,他总能发挥青年人的闯劲和钻劲,攻坚克难,勇往直前。炼钢时,4#混铁炉入口盖因钢渣飞溅、环境恶劣,经常出现限位失灵和钢丝绳夹住等故障,调限位经常就得一整天。张强先后试验多种限位及控制方式,依然不尽人意。他多方查阅资料,大胆提出可借鉴氧枪枪位的控制方式,自行购买计数器,设计安装编码器。改造后,调限位只需简单几步操作,两三分钟即可完成,故障率几乎为零,年可创效8000余元。针对1#转炉挡火门原由接触器和E3进行控制,电机过载导致接触器粘合跳闸影响生产,电缆接地短路不能及时报警动作易造成电机烧毁的问题,张强与班组长协商进行挡火门改造,采用两台三菱变频器对原接触器及E3进行替换,重新敷设电缆、接线,修改PLC程序,试车。改造投运后出现故障变频器能及时报警,人员能够清晰快速找到故障点并顺利排除,且年可节约设备费用20余万元,班组员工都为张强的大胆创新竖起了大拇指。
踏实刻苦学技术,用实践做创新增效者。

徐宏祎干维修电工有两年时间了,这期间他一直刻苦好学,虚心请教,积极实践,从不懈怠。正是由于他在日常工作中不怕累,能吃苦,遇有难关,总是想尽办法积极克服,因此,他很快熟练掌握了设备维修技能,并在电气检修工作中能够独当一面。
炼钢厂在线使用的40台行车依然采用接触器控制,每天行车在线工作接触器超过400台次,接触器故障是行车的主要故障源,是导致行车作业率下降的主要原因。徐宏祎了解这一问题后,立即与作业区技术人员探讨,设置改进计划,列出具体方案,陆续采用定制调压控制技术进行置换,利用检修期间将炉前3#16吨行车主钩改成调压控制。调压控制不需要更换电机,所采用的控制器更加轻巧灵活,操作起来也简单方便。自采用定子调压控制技术后,电机启动平滑,启动电流降低,对电机定转子冲击较小,电机发热量小不易损坏。调压器代替接触器后不仅降低了主钩故障率,提高了行车作业效率,且年可节约成本1.8万元。
这就是电气车间的“创客”们,他们从一件件“小改造”做起,不断解决生产过程中的实际问题,助推系统成本不断降低。(炼钢厂 薛丽锋)
陕钢集团龙钢公司
投稿邮箱 | sxlmgt@163.com
快长按二维码▲关注我啊严禁门户网站、自媒体平台等
未经授权复制、抄袭或篡改抓取,违者必究!
一路走来,感谢有您!
2020年第3期 总第1625期
责任编辑:闫 黎 本期编辑:赵菲菲



