
三季度以来,炼铁厂电气技术人员两眼向内、大胆创新,坚持从设备小技小改入手,创新用一个个技改“金点子”深挖降本工作潜力,助力公司快速打赢扭亏增盈攻坚战。
滑片小改动,安全又顺行

该单位修罐库150吨行车滑线集电器原采用为正压式滑片,但因正压式滑片容易粘附灰尘,频繁造成行车断电停机,不利于设备安全运行。针对这一问题,电气技术人员多次现场考察讨论,决定对行车滑线集电器进行改造,通过将原滑线集电器进行拆卸,在正压式滑片侧面打孔,制作成侧滑式滑片等措施,有效杜绝了滑片因粘附灰尘引发的行车断电现象。改造后,不仅设备运行平稳,保障了安全生产,而且大幅减少了设备维修频次,预计年可降低维修费用2万元。
画面二合一,便捷又降本

据了解,该单位450㎡烧结机两套湿法除尘因建造时间不同,存在两套操作系统,加之现场控制画面由两台工控机分别控制,不仅岗位工设备操作环节复杂,而且容易引起岗位工误操作。为解决以上问题,电气技术人员决定对两个控制画面进行合并,通过重新敷设通讯电缆、编程修改操作系统,并在控制画面上加设监控画面等措施,实现了画面二合一。改造后,两套湿法除尘只需一台工控机控制,既预防了误操作事件发生,又减少了岗位操作步骤,提高了工作效率,预计年可降本1万余元。
小小遥控器,解决大问题

以往,该单位400 ㎡烧结机成品11#皮带移动小车仅有一个控制箱,若岗位工需手动移动小车至远距离位置时,由于无法对小车位置和拖缆线准确判断,需要反复调整,容易造成小车位置偏移或拖缆线断裂。为确保安全生产,电气技术人员通过在原操作箱控制方式不变基础上,新增一个操作箱遥控器控制系统。改造后,岗位工在移动小车过程中,可一边操作,一边监护小车实时运行,大幅减轻了人员劳动强度,确保了安全生产。据悉,此改造还可推广应用至其他烧结机上。(炼铁厂 吉亚超)
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