

小技小改凝聚大智慧。一季度,炼钢厂电仪作业区以各级“三会”精神为引领,围绕吨钢成本再降50元目标,牢固树立过“紧日子”思想,通过充分发挥职工聪明才智,激发职工创造性,积极推进全员创新、岗位创新、自主创新,鼓励职工大力开展小改革、小发明、小创新,让一个个小技改成为公司降本增效的“聚宝盆”。
加热器做“手术”

“以前,设备出现问题,大家有凑合用的思想,没能真正从根源上解决问题,如今大家打破固有思维,彻底解决了设备难题。”改造现场,技术骨干梁海峰激动地说。
针对连铸机原铸机齿轮润滑站油箱加热器在润滑泵处于远程控制时,无法进行本地操作的问题,维修技术人员通过梳理和跟踪,找到问题的原因,大胆提出改进方案,为加热器做“手术”,通过改进加热器控制程序,让本地无法启动的加热器实现本地启动,避免了远程时加热器不受控制的情况,解决了停机才能启停的问题,排除了设备隐患,降低了设备事故,年创效4万元。
废旧电机再“上岗”

“我们还要下大功夫去做,能修复的整体修复,不能修复的化整为零……”这样的降本理念是职工降本的又一个“锦囊”。
该作业区通过讲形势、讲任务、讲责任、讲目标,将降本措施落实到每一个环节、每一个岗位,充分激发职工节能挖潜热情。维修技术人员本着能修复的整体修复,不能修复的化整为零的原则,自建数据库,分析各铸机、各规格电机使用消耗情况,在延长辊道电机使用寿命、降低电机消耗上做文章。一方面与各连铸机共同做好极限孔型尺寸确认,从废旧库房中挑选孔型尺寸符合极限再加工的辊道,做好加工前标记。另一方面,根据作业区备件计划,将挑选出来的电机极限孔型按照生产需求规格维修再利用。改造后,实现了极限孔型电机再“上岗”,使电机使用寿命提高了20%左右,年节省费用6万元。
腐蚀螺栓巧注油

“我们要围绕公司吨钢成本再降50元目标,抓好11项关键指标和能耗指标的再优化和提升工作。”在周例会上,该作业区作业长强调道。
该作业区高度重视生产中每一个环节的消耗,精打细算过“紧日子”。各班组组织开展“从点滴做起,积极降低消耗”竞赛活动,发动全员自觉节约每一度电,每一颗螺丝。职工积极行动,紧盯设备项目改造降成本的同时,坚持精细维护设备,谨慎拆卸每一个备件。电工张晓明在检修期间的一次设备维护中,将废机油淋在腐蚀的螺栓上,间隔一天再进行拆卸,螺栓被轻松拆卸下来,改变以往直接用水焊切割的方式,降低了焊接费用投入,减轻了作业强度。目前,该作业区职工降低生产成本的意识不断提升,营造出人人想成本、人人降成本的浓厚氛围。(炼钢厂 张婷)
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