3月份,炼铁厂干部职工紧盯吨钢成本再降50元目标任务,牢固树立“一切成本皆可降、人人皆可降成本”的思想意识,大力开展设备改造、工艺指标攻关等降本增效举措,最大限度挖掘降本潜力,助力企业打赢扭亏为盈攻坚战。
下料溜槽改造 降成本

在烧结工序生产中,皮带运输系统属于各生产线上的大动脉,且每条皮带转折处都配备下料溜槽装置,因此保证各溜槽下料口通畅,是烧结工序安全高效生产的基础保证。
为确保安全高效生产,该单位对烧结机混料系统下料口溜槽重新进行设计,通过在溜槽内部粘贴耐磨陶瓷、外部安装电震等措施,有效预防了下料口撒料、漏料等问题。改造后,不仅溜槽具有耐磨性强、光滑性好等优点,确保了下料顺畅,而且减轻了维修人员劳动强度,预计年可节约9万余元。
点火炉改造 节能耗

该单位265㎡烧结机双斜式点火炉投入运行已五年之久,在满负荷生产的情况下,煤气瞬时流量整体偏高,容易造成能源消耗成本居高不下。
为解决这一问题,该单位工艺技术人员多次现场调研,制定出一套详细的改造方案,并抢抓检修机会,通过对点火炉预制块拆除换新,对点火炉烧嘴、煤气管道、空气管道进行统一改造,实现了降低煤气消耗的目的。改造后,点火炉瞬时流量较之前降低1400Nm³/h,预计年可节约能源消耗165.44万元。
厚料层生产 降固燃

降低固燃单耗,是降低烧结矿生产成本的一项重要降本增效项目。如何能在低成本生产中做到低煤耗生产,是一个具有挑战的降本增效课题。
针对这一课题,该单位成立QC课题攻关小组,决定在450㎡烧结机实施超厚料层生产,通过更换九辊布料器、调整布料间隙和平料器,并配套更换二次混料机衬板、通入接通混料蒸汽等措施,实现了超厚料层生产。改造后,既达到了增强混合料制粒效果、提升混合料料温目的,也促进了烧结矿成矿率提升,预计每吨烧结矿固燃单耗可降低0.62千克,年可创效578万元。(炼铁厂 屈冬祥)
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