
进入5月份,炼铁厂原料二区干部职工立足本职岗位,坚持从设备修旧利废、小技小改入手,大胆创新,用实际行动深挖降本潜力,全力助推企业实现高质量发展。
巧改放料翻板 促顺行

该单位原料二系统3#、4#、9#供料皮带因生产组织需要,生产中需频繁转换供料皮带,容易造成溜槽放料翻板反复变更方向,轻则导致出现翻板夹料、溜槽下料口抛撒问题,重则导致设备非计划停机,不利于生产高效顺行。
为解决上述问题,设备技术人员和维修人员多次实地调研,决定对放料方式进行改造,通过拆除原溜槽内部放料翻板、安装液压式电动插板阀等措施,一举解决了上述问题。改造后,减少了设备维修频次,保障了生产长期稳定顺行。
增设防护装置 保安全

据了解,原料皮带除铁器是保障皮带安全顺行的一件“利器”,可有效对原料中混杂的含铁物件进行吸附回收。在实际生产中,因早期设计缺陷,除铁器区域未设置防护网,存在安全隐患。
为确保安全生产,设备维修人员和岗位工开动脑筋,充分利用三材库废角料制作除铁器防护网,并用黄色漆料进行外表涂色警示,有效解决了上述安全问题。改造后,保障了现场作业人员安全,实现了废旧材料二次上岗,累计节约费用5000余元。
滚筒修旧利废 降成本

滚筒是原料皮带设备系统的重要组成部分。以往,当滚筒滚皮磨损严重,常用维修方式为直接更换新的滚筒,造成滚筒更换费用高。
针对这一问题,该单位一方面按照滚筒使用周期,制定滚筒更换清单,严控备件更换量;另一方面将挖潜降耗和修旧利废融入日常管理中,积极修复废旧滚筒,采取在旧滚筒上粘接新滚皮等措施,实现了废旧设备二次上岗。按照一台新滚筒3.5万元更换费用和修补一台旧滚筒滚皮0.2万元计算,单次可节省维修费用3.3万元。(炼铁厂 程略)

长按二维码▲
关注官方抖音号
长按二维码▲
关注官方公众号

