

三季度,能源管控中心上下不断增强创新意识,紧盯每一个创效点,在小改小革中“掘金淘宝”,在攻坚克难中提高技能,群策群力,让一个个技术改造“金点子”变成降本增效“金豆子”。
管道改造节能降耗

节能降耗是该单位职工坚持想、持续干的关键事,他们推行全员“慧”算账、算明白账、算精细账。9月份,在450㎡烧结机尾布袋除尘管道上开孔,焊接了一根直径0.3米、长度5米的管道,作为大灰仓的二次除尘管,代替了原点式除尘器。经现场测量、数据对比,不仅大幅改善了除尘效果,而且年可节电26000kWh,降低压缩空气消耗29万m³,减少布袋更换费用2000余元,降本增效成果显著。“自从安装了二次除尘管道,设备运行的稳定性明显提高,各项参数均在经济运行区间,达到了预期改造目标。”该单位除尘班班长张凤说道。
一键联动高效省力

公司5#高炉炉后仓顶除尘器长期以来都是在除尘器顶层进行开、停机,现场修改反吹系统参数等操作,劳动强度高,工作效率低。对此,电工班班长梁凯凯积极对标学习。结合岗位实际情况,因地制宜开启自主改造,通过敷设电缆、增加远程控制回路和线路试验测试,将原来的现场手动操作改为远程电脑一键联动模式。改造后,不仅减轻了人员劳动强度,设备操作更高效,而且进一步助推除尘器能耗降低、效率提升,为降本增效工作增砖添瓦。
供气优化掘金有道

“全面科学管控能源 持续优化提升能效”,围绕这样的节能工作思路,该单位不断强化节能管理,通过设备改造和工艺优化降成本、增效益。
针对反吹系统脉冲阀内漏、气源直排,出现滤袋不反吹、除尘器压差高的现象。维修达人赵海文和工友们集思广益,将可行性强的“金点子”付诸实践,将气包普通阀门改造为气动阀门,与反吹提升阀同步运行,实现反吹气包在运行时连续充气,反吹结束后自动切断气源。此举节约了压缩空气消耗,且反吹系统运行稳定良好,每日可节约能源费用5000余元。
“这次进行的设备‘脱胎换骨术’不仅成功解决了除尘器故障,而且达到了供气工艺优化的目的,‘掘金’效果杠杠的。”大家都对这次设备改造的成效赞不绝口。
(能源管控中心 吉小玉)

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