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【降本增效】奏响节能“三部曲” 谱写增效新篇章

【降本增效】奏响节能“三部曲” 谱写增效新篇章 陕钢集团龙钢公司
2024-10-10
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下半年,公司气体保供团队针对压缩空气系统开展节能降耗技术攻关,通过实施精细维保、精准盯控、工艺优化等举措,实现压缩空气消耗同比降低10m³/t,运行成本同比降低1.5万元/天,降本增效成果显著。



降低吸气压阻

轻装上阵提效率


吸气压阻是影响空压机做功的主要因素。针对影响离心式空压机吸气压阻的环境温度、气体密度、管道阻力、气体污染等因素,公司气体保供技术人员结合现场实际情况,对进气管网进行改造,通过减少U型弯降低吸气压阻。积极修复空滤房顶彩钢,定期清扫现场卫生,保持空气滤清器周边环境干燥、清洁,降低吸气粉尘及湿度。同时,定期检查清理空气滤芯并进行清灰处理,保证自洁式空气滤清器的吸尘效果。改造后,空压机吸气压阻降低了0.3kPa,运行效率显著提升



优化设备性能

安全节能保顺行


公司气体保供技术人员严格落实定检定修制度,定期检查空压机叶轮磨损情况,确保气体介质动能充足,使空压机能耗降低了5%,效率提升了6%。根据三级吸气温度变化趋势进行分析,及时做好油冷却器检查疏通,对中冷系统进行化学酸洗及污垢清理,确保热交换参数达标、效果良好。同时,为空压机加装自动排水装置,对冷却塔填料污渍进行冲洗,水池定期清泥,在保证水质达标的情况下,将空压系统定期排水改为依据化验指标置换,每日可节约水100m³。



打通系统堵点

科学调控降能耗


公司气体保供技术人员对各用能点进行排查统计,罗列压缩空气和氮气置换操作点清单,依据氮气优先原则,探索相应的空氮运行模式,实现科学精准调控,最大限度降低压缩空气消耗。对12处末端压差较大的用户进行系统优化,降低管网末端与总管压差0.05Mpa,不仅消除了影响气体保供的堵点,而且使总管网运行压力下调,达到了节能降耗的目的。同时,根据用户需求安装一套小型空压机,进一步优化调整方式,使压缩空气调节范围减小到原来的三分之一,大幅降低了空压系统能源消耗,提升了运行效率。

(能源管控中心 冯军杰)



钢集团龙钢公司

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2024年第284期 总3359期
责任编辑:闫    
本期编辑:贾艺浪

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