3毫米的“无声革命”


“班长,这个月已经3次换调控器芯了!”维修工张立拿着磨损的备件,满脸无奈地向班长张凯迪说道。最近,9架轧机的温控器频繁“闹脾气”,成了维修工们的棘手难题。
废旧水管的“逆袭”

导卫班长刘东亚弯腰捡起一根损坏的冷却水管,敲了敲光滑的管体感叹道:“管身还能用,只是喷嘴坏了,就这么扔了太可惜了!”“把喷嘴拆下来换新的!”刘东亚带着徒弟段辉翻出备件区的不锈钢边角料,用割枪加热后手工锻打。火星四溅中,他们对照旧喷嘴的弧度,用手锤一点点敲打出导流曲面,“段辉,量量这个角度对不对?”“焊接时注意保持水平,防止喷射角度偏斜。”师徒俩边操作边讨论,经过反复试验,自制喷嘴通过了水压测试,喷水均匀度达到标准。修复好的水管上线当天,刘东亚专注地守在轧机旁观察,看着冷却水均匀地喷洒在轧辊上,他才满意地离开了。到了值班室后,他掏出小本本算了笔账:每月2根报废水管,修好后能省2830元,一年就是3万元。
快接头的“二次就业”


点检员李煜在整理备件维修区时,突然灵机一动:“这些接头还能用。破损的软管主体得交废,但DN32以上的快接头完好率达80%。要是把这些接头拆下来,焊上10公分的焊管,不就能做成生产急需的C型母头了?”
班后会上,他果断地说出了自己的想法,大家纷纷响应,“试试DN50的接头能不能改?”“先切两根焊管做试验!”大家围在一起,你一言我一语。很快,“切割—打磨—焊接”三步改造法在班组诞生。经过4次工艺调整,自制C型母头各项性能达标,完美替代采购件。此办法一出,班组每月能从25根报废软管里制作出20个快接头,年可节省4000余元,工作效率也大幅提升,3分钟就能从维修区搬上生产线,既应急又及时。轧钢工葛辉说:“上次精轧区管道故障,多亏提前备好了自制接头,5分钟就恢复了生产,效率高多了!”
从设备改造到废料重生,从技术攻坚到效率突围,这里没有豪言壮语,只有把“试试看”变成“一定行”的较真。公司一线员工们立足岗位,时时秉持创新理念,人人争当降本先锋,用实际行动助力企业打赢扭亏脱困翻身仗。
(轧钢厂 杜婕)

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2025年第113期
总3554期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:贾艺浪
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