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【钢城蜕变】超赞!指标飞跃背后的硬核技术

【钢城蜕变】超赞!指标飞跃背后的硬核技术 陕钢集团龙钢公司
2025-04-10
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导读:“炉顶表面温度降低40℃以上”“吨材综合煤气消耗降低30立方米以上”“燃烧效率达到一级能效水平……”这一系列亮

“炉顶表面温度降低40℃以上”“吨材综合煤气消耗降低30立方米以上”“燃烧效率达到一级能效水平……”这一系列亮眼数据的背后,是硬核技术的强力支撑。

据悉,年初系统检修期间,公司轧钢工序紧紧围绕“热效率提升、能耗结构优化”核心任务,紧密联动、协同发力,成立专项攻关小组,针对加热炉展开全方位、深层次的协同改造,有力推动了各项关键指标稳步提升。

蓄热体更新,深挖热效率潜力。加热炉蓄热体更新换代是此次改造的关键一环。该工序将老化的陶瓷蓄热体替换为第三代堇青石质蜂窝体。这种新型蜂窝体蓄热能力出众,在燃烧阶段,犹如一个高效的热量储蓄罐,能够大量吸收并储存热量;到了排烟阶段,又能及时释放所存储的热量,用于预热空气或煤气,极大促进了燃料的完全燃烧,不仅显著提高了热效率,延长了加热炉整体使用寿命,而且为加热炉稳定运行提供了坚实保障。

复合保温升级,强化节能新效果。为进一步挖掘节能潜力,实现更好的节能效果,该工序对高线加热炉保温性能进行提升。通过在炉顶喷涂具有快速辐射、耐高温、耐腐蚀特性的特种新型节能纳米陶瓷纤维层,显著提高了炉衬在红外波段的发射率,确保了钢坯能够迅速加热,有效缩短了生产周期,进一步提高了热效率,达到了节能的目的。经过实际测量,改造后炉墙表面散热损失减少34%,炉顶表面温度降低40℃以上。

借力监控平台,实现精准化管控智能化运维体系在此次改造中大放异彩。该工序借助板带智能燃烧控制监控平台,精心安装了24个温度、压力传感终端,如同给加热炉装上了“千里眼”和“顺风耳”,能够实时、精准地监测燃烧室温度值、空燃比等18项关键参数。操作人员可以依据系统提供的经济燃烧模型,根据实际情况灵活动态调整煤气、空气配比,从而成功实现吨材综合煤气消耗降低30立方米以上,且使燃烧达到一级能效水平,为企业带来了实实在在的经济效益。

升级密封设计,杜绝能源再浪费。在技术升级方面,该工序一方面,通过更换板带新型复合材质的换向阀密封垫,确保在换向过程中,气体严格按照规定路径流动,大幅提高了加热炉的燃烧效率,避免了能源浪费。另一方面,重新设计的液压联动式出料炉门启闭时间缩短了3秒,并配合红外热成像系统实现了动态密封补偿,起到了良好的密封作用,不仅减少了炉气外溢现象,还提升了炉门使用寿命,进一步增强了密封效果。

此次公司轧钢工序加热炉的改造意义非凡,各项技术升级成果显著,指标的飞跃,是技术优化所带来的强大动力的有力见证,不仅提高了加热效率、降低了能耗,更提升了企业市场竞争力。后续,该工序将秉承守正创新的理念,在现有成熟工艺的优势下,大胆探索新技术、新方法,以持续的技术创新为引擎,引领轧钢工序迈向更高的降本增效新征程,助力企业发展行稳致远。

(轧钢厂 薛婷 高成武)


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2025年第99期

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责任编辑:闫   黎

本期编辑:许卫萍




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