

在公司生产一线,一线干部职工集智凝智,围绕生产经营、设备“疑难杂症”等建言献策,提出合理化建议,积极进行技术攻关,将一个个“金点子”转化为提质增效的“金钥匙”,助力企业发展行稳致远。


王亮:T型工具“拔效益”

在导卫维修中,φ22规格K1进口导卫由于调节螺栓易磨损、损坏,更换频繁。加之导卫本体结构特殊,更换时必须拆除左右支臂轴,影响工作效率。针对该难题,棒一段长王亮反复研究下线导卫本体,拆解、组装,尝试各种办法,最终找到一个巧妙的解决方案“自制T型专用拔轴工具”。方案落地后,操作人员更换支臂轴时,只需将T型拔轴工具焊接在要取出的支臂轴上,利用大锤敲击T型端,便能轻松取出支臂轴,且支臂轴可以重复利用,不仅有效解决了调节螺栓更换难的问题,而且每月可节约φ22规格K1进口导卫支臂轴5件,年节约备件费用1.8万元。


刘浩锋:AI技术破困局

在轧钢工序中,全定尺系统调节钢坯重量后,因现场无辊道秤,无法得知钢坯是否经过全定尺系统调整。加之9米、12米钢坯不便于入炉辊道检测,导致头接尾连续轧制程序无法正常使用,影响生产效率。针对此难题,棒一电气副段长刘浩锋创新思维,提出了在出炉辊道安装摄像头,引入AI视觉识别技术的“金点子”,得到了大家的认可。方案实施后,效果立竿见影,AI视觉识别可实时精准检测钢坯长度,并及时传输至轧线控制系统。其精度达2厘米,不仅能跟踪全定尺调节后的钢坯,而且能精准校核炼钢输送的钢坯,大幅提升了钢坯质量。同时该系统自带智能报警,当识别到9米钢坯时,可以及时提醒操作工,避免误操作造成废钢,年创效约6万元。


刘东亚:废旧压板“重焕生机”

棒一生产线粗轧轧机出口导卫盒采用压板装配,由于长期使用,固定压板螺栓严重锈蚀,极难拆卸。为彻底解决这一难题,导卫班班长刘东亚苦思冥想,反复试验,最终研究出一款专用拆卸装置。他根据压板宽度,利用带钢制作适配底板的侧板,使其牢牢固定压板。操作时,员工只需在锈蚀螺栓上喷松动剂或润滑剂,利用电动扳手拧下螺栓即可。该“金点子”投入后,每月可减少压板3片,大幅提高了工作效率,年创效约1.5万元。
(轧钢厂 杜婕)


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陕钢集团龙钢公司
2025年第40期
总3481期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:贾艺浪
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