公司铁前系统扎实践行“四种经营理念”,刀刃向内,在“降”字上发力,通过一系列切实可行的举措,将过“紧日子”的思想转化为持续提升生产经营的内生动力,以创新实践诠释“紧日子”里的“好效益”。
小阀门
让“喘粗气”学会“智能呼吸”
“渣处理皮带气扫装置阀门得改为电动,吹扫口设计过大,浪费压缩空气。”设备点检员王勇指着手动阀门说道。
面对大量压缩空气损耗的问题,该单位技术人员连夜绘制电动阀改造图纸。4#高炉钳工班班长王炜兵带领组员在狭窄的皮带廊道改造管路,将圆形点式吹扫方式更改为缝隙更小的直线吹扫方式。3天后,随着主控室按钮的按下,崭新的电动阀门应声启闭,皮带开机阀门自动开启,停机即刻关闭,减少了压缩空气消耗。
回到值班室的王炜冰,无暇顾及工作服上的油污,兴奋地擦着额头上的汗珠说道:“这改造真值,活就得这么干,才能让每一分钱都花在刀刃上。”经测算,高炉工序每天可节约压缩空气5.5万m³,年创效160余万元。
小创新
让“转圈水”踏上“高速路”
“这冷却水转来转去,用水成本真高。”4#高炉点检员张军博看着电表直跺脚。原来高炉冷却水要经过两级泵站加压到废水站再回流,光一年水泵电费就是一大笔开支。
“咱们自己干,让水直接‘回家’。”4#高炉设备主管薛永峰一个小小的想法,提振了钳工们的士气。于是,他带着大家一起摸索,猫着腰在管网夹缝里测量,趴在地上画图纸,硬是用废旧管道拼出一条“水路高速”。新装的回水管道让冷却水直通生产系统,富余的水还能支援其他生产线。“关泵!”随着集控按钮的按下,三台水泵集体“下岗”。冷却水欢快地在新管道里奔跑,每年可节省159万元。
看着仪表盘上跳动的数字,薛永锋乐呵呵地说:“‘紧日子’要精打细算,‘好日子’是省出来的。”如今在4#高炉,生产所用的每一度电、每一滴水都计入了班组成本,他们精打细算的劲头更足了。
小装置
让“钢砖头”穿上“长寿衣”
“咱们最近开口机钻头损耗有点高。”高炉炉前班班长梁涛盯着刚用完的钻头直皱眉。作为扎根十几年的高炉人,他对开口机的每个零件都了如指掌。
以往用氮气冷却钻头,不仅成本高,冷却效果还不均匀。经过反复试验,他将氮气冷却改造为雾化冷却,通过特制雾化装置,将压缩空气与水混合成细密水雾,像是给钻头穿上了一件“降温衣”,这样单座高炉每天可节约氮气1500m³,年可节约费用60余万元。随着雾化装置的投入运行,冷却效果立竿见影。梁涛仔细检查钻头磨损情况,满意地点点头说:“这下不仅冷却更均匀了,而且钻头寿命也延长了。”
除尘风机必须与生产同步启停、高炉冷却水流量要动态调节、废旧耐火材料必须分类回收……这一项项降本增效的“金点子”正在生产一线生根开花,炼铁人以“铮铮铁骨、火热情怀、精诚协作、追求卓越”的执着,为企业打赢扭亏脱困攻坚战贡献力量。
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陕钢集团龙钢公司
2025年第178期
总3619期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:聂 旭
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