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【奋进龙钢】技改亮剑破困局 创新突围提质效

【奋进龙钢】技改亮剑破困局 创新突围提质效 陕钢集团龙钢公司
2025-06-12
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导读:面对“不失血、不亏损,坚决打赢生存保卫战和扭亏为盈翻身仗”的动员令,公司炼钢工序统一思想、迅速行动,直面问题、
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面对“不失血、不亏损,坚决打赢生存保卫战和扭亏为盈翻身仗”的动员令,公司炼钢工序统一思想、迅速行动,直面问题、主动亮剑,聚焦影响关键设备运行的“卡脖子”问题,持续开展技术攻关,以硬核实绩筑牢“四个底线”,为企业稳健发展注入持久动力。


火切机的“精度蜕变”



在连铸生产线上,火焰切割机被称为精准裁剪钢坯的“钢铁裁缝”,其切割精度不仅决定着钢坯质量,更深刻影响着后续轧制工序的顺利开展。然而,2#连铸机沿用多年的齿轮链条传动系统,在长期高强度运转下逐渐“力不从心”,成为产品质量提升道路上的“拦路虎”。

面对困境,机修工段迅速组建攻坚小组,对切割机展开全流程“把脉问诊”。他们果断摒弃老旧传动模式,引入高精度齿轮传动技术,通过精心打磨齿轮模数与齿面硬度,实现传动过程零打滑、无滞后。在压紧装置改造上,团队打破常规,构建实时闭环控制系统,实现压紧力精准可调。通过改造,切割振动幅度大幅下降,切割面粗糙度达到行业领先水准,钢坯合格率圆满完成公司目标。如今,焕然一新的“钢铁裁缝”正以更精湛的“技艺”,为连铸机高效稳定运行筑牢根基,奏响提质增效的“攻坚号角”。


伺服阀的“高温突围”



连铸机振动台架液压伺服阀堪称铸坯质量的“神经中枢”。然而,这个关键部件却长期受到二冷室高温高湿的水汽侵蚀,设备维护难度大,密封件平均一年要换3次,电磁线圈三天两头“闹脾气”,成为影响生产稳定顺行的“拦路虎”。

炼钢工序设备能源团队多次与设备厂家进行“头脑风暴”,反复钻研,终于想出“物理隔离+环境重构”的创新点子。说干就干!连铸维修班将伺服阀从高温区搬到二冷室外侧,为其打造独立封闭式的“卧室”,巧妙利用高压胶管优化液压管路布局,消除设备振动干扰,实现“不停机热更换”的突破。“过去换个伺服阀,得4个小时,现在1小时就能搞定,设备综合使用效率直线上升。” 连铸老区维修班班长杨城说道。


吹氧管的“焕新传奇”



在转炉老区曾有一个困扰已久的“顽疾”——传统高压锅炉管制成的吹氧管,长期遭受高速冲刷与电化学腐蚀的“双重暴击”,频繁出现弯曲变形等问题。维修成本和人员劳动强度大,成为制约生产效率提升的瓶颈。

面对这一难题,转炉维修团队迎难而上,开启了一场吹氧管“焕新革命”。他们从材料革新与结构优化双向发力,在材料选择上,大胆使用不锈钢管作为中心氧管,为其披上一层坚固的“耐腐蚀战甲”,不仅显著增强了强度,更让耐腐蚀性实现质的飞跃。在结构优化方面,对管间冷却水流道进行深度改造,巧妙化解热应力集中问题,大幅提升冷却效率,为吹氧管稳定运行筑牢根基。改造后的吹氧管使用寿命延长至8个月,维修频率降低60%,每年节约维修成本超百万元,成为转炉老区生产技术升级的典范案例。

从火切机的精度跃升,到伺服阀的逆境突围,再到吹氧管的涅槃重生,炼钢工序的每一次技术攻关,都是对“打赢生存保卫战和扭亏为盈翻身仗”最铿锵的回应,在筑牢“四个底线”的征程中,龙钢人正以技术创新为笔,以实干担当为墨,书写着属于自己的时代答卷。

(炼钢厂 王盘 郭艳丽)

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2025年第162期

总3603期


责任编辑:闫   黎

本期编辑:许卫萍



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