技术革新
攻克喷枪损耗“拦路虎”
“脱硫消化器喷枪又要更换了。”11月初,设备例会上通报的问题让专业工程师吉伟眉头紧锁。作为脱硫系统中的核心部件,高压喷枪短管因回用水中氯离子、硫酸盐的腐蚀,以及高流速带来的冲刷,频繁出现漏点,不仅影响系统稳定运行,每月还得支出一笔不小的备件更换费用。
“不能一直被动更换,得从根源解决问题。”面对挑战,吉伟主动扛起攻关大旗,带领技术小组扎根现场。连续几天,他带着图纸蹲守在喷枪旁,记录流速、观察腐蚀痕迹,反复模拟短管受力情况。“要是在喷枪内壁加一层套管,增厚耐磨层呢?”一次现场测量中,他突然迸发灵感。随后,他牵头设计套管尺寸,联系定制不锈钢套管,指导维修人员将套管固定在喷枪内壁,还编制了定期检查壁厚、及时更换磨损件的维护制度。功夫不负有心人,改造后的喷枪短管使用寿命显著延长,节约备件更换费用4000元。
精准优化
擦亮降本增效“新名片”
面对生产运行中的难题,青年技术骨干、高级工程师刘江主动请缨,每天扎根现场,持续跟踪系统运行数据,分析脱硫塔积灰成因与反应效率的关联。经过多日观察研究,他制定出“分步清灰+精准配浆”优化方案,反复调整浆液雾化角度,细化出口硫浓度控制标准,脱硫塔反应效率显著提升,生石灰消耗稳步下降,日创效600余元,实现了生产顺行与降本增效双重突破。在脱硫电耗攻关方面,他查阅历史运行数据,模拟不同温度下系统的运行状态,提出调整冷风阀开启温度的设想,通过多次小范围试验,最终摸索出冷风阀的最佳开启温度。调整后,脱硫系统日均节约电费530元,在保障系统稳定的前提下实现电耗的精准管控。
精打细算
算出日常工作“节约账”
称重槽是生石灰计量的关键设备,其检查人孔原用石棉绳密封,但石棉绳易被石灰腐蚀老化,更换频繁。“能不能找个耐用的密封材料替换它?”青年职工卫攀峰围着称重槽琢磨起来,他翻遍了工段的备件库,角落里的橡胶密封垫让他眼前一亮,“厚度合适,耐腐蚀性强,按照人孔尺寸裁剪,说不定可行。”说干就干,他仔细测量人孔尺寸,裁剪密封垫固定在人孔边缘。更换密封垫后,腐蚀问题得到彻底解决,使用寿命显著延长。
卫攀峰还主动跟踪脱硫系统压缩空气用量,发现灰斗出料阀因腐蚀无法关严。他协助维修人员进行维修,使每日压缩空气用量降低0.2万m³。面对点多面广的除尘区域,他积极开展修旧利废工作,实现电动三轮车、卷闸门的二次利用,节约备件费用5万元。“降本不分大小,只要肯用心,岗位上到处都是‘金点子’。”卫攀峰这样说道。
从技术革新到工艺参数的精细微调,从开源节流到核心指标的稳步提升,他们在降本增效的赛道上跑出了青春加速度,交出了靓丽的青春答卷。
(能源管控中心 吉红 秦占斌)
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2025年第333期
总3774期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:聂 旭


