今年以来,公司炼钢工序将“四种经营理念”作为破解水系统效能难题的“金钥匙”,在管道纵横的生产现场探寻精细管理之道,把理念转化为提升水资源效益的具体行动,在潺潺水流中写下节水、降耗、增效的生动答卷。
01
精打细算 拧紧源头“节水阀”
“省下的水,就是赚来的钱。”这句话在老区喷枪优化项目中得到最直接的印证。日常巡检时,动力党支部书记户百武发现,老区1-4号炉一次除尘风机前的备用喷枪,为应对突发情况始终保持持续供水,非应急时冷却水白白流失。他当即察觉这处“跑水点”藏着可深挖的效益空间。
于是,立即与团队成员一起反复核对风机运行参数、模拟应急供水场景、验证关闭冗余喷枪后的系统稳定性……经过多轮调试,在确保应急保障不受影响的前提下,果断关闭了非必要的持续供水阀门。这一动作看似简单,却给水资源装上了“节流阀”,每小时减少无效耗水10立方米,按年运行时间计算,仅此一项可节约3.6万元。正是这种把“紧日子”过出效益来的精打细算,让每一处细节管控都成为水资源效益增长的源头活水。
02
换位思考 升级系统“服务力”
“如果把设备当成需要服务的客户,我们现在提供的服务,能让客户满意吗?”在周例会上,这样一个换位思考的问题,让大家跳出了传统思维。
此前,为控制成本,一次除尘风机的冷却用水选用了回用水。但随着对设备运行数据的持续追踪,团队发现,回用水虽成本低,却因水质参数波动,间接增加了设备的维护频次和能耗。“不能只算眼前成本账,更要算设备长效账。”基于这样的共识,团队决定优化供水方案,将回用水升级为水质更稳定、杂质含量更低的除盐水。升级后,设备补水量减少30%,风机连续运行周期延长20%,年可节约设备维护及能耗费用10万元。这场“用‘乙方’思维做‘甲方’”的实践,不仅优化了用水结构,更实现了从单纯控制成本到为设备创造价值的跨越,让每一滴水都成为保障设备高效运转的助推器。
03
循环再生 激活资源“生命力”
“资源有限,但循环无限。”针对水资源高效利用的课题,炼钢工序把目光投向了“变废为宝”。动力维修班班长孙佳强在清点闲置设备时,一台被淘汰的旧除氧器引起了他的注意:“这台设备主体还完好,能不能改造后用于水循环?”
这个想法一提出,就得到了团队的响应。孙佳强与班组成员先对旧除氧器进行全面体检,记录下每一个部件的损耗情况,再结合冷却水系统的运行需求,绘制详细的改造图纸,从内部喷淋结构的调整,到配套管道的重新布局、水泵参数的优化,每一个环节都反复推敲、多次调试。改造后的闭式循环系统正式投运,效果超出预期,原本可能被废弃的旧设备重获新生,冷却水实现了“循环复用—水质净化—再利用”的闭环,系统运行能耗降低15%,年创效6万元。这场改造把水资源当作可循环增值的产品,通过精细化运营挖掘设备全生命周期价值,让废水变成“宝藏”,为企业绿色发展注入源源不断的水动力。
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陕钢集团龙钢公司
2025年第298期
总3749期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:许卫萍

