
欢迎进入“一线创效”直播间,现在所处的位置是公司炼铁厂烧结工序创新创效擂台赛的决胜现场。这里正上演着一线职工直面生产难题,将生产瓶颈转化为效益突破的精彩对决。这既是一场攻坚克难的硬仗,更是一场智慧和实干交织的“增效翻身仗”。
场景一:
微调3厘米 抠出“增效金”
镜头聚焦第一个“赛点”——圆盘给料机。这台设备曾是让职工头疼的“老大难”,长期超负荷运转,导致齿圈磨损严重,减速机也频繁“闹情绪”。按照传统思路,只能大拆大换,成本高、周期长、影响安全生产。
陕钢先进工作者詹镇安团队却另辟蹊径,选择“微创手术”式技改路线。他们化身专业“设备医生”,钻进狭窄空间,以游标卡尺为“听诊器”,在图纸和数据间反复对比“把脉”,最终精准锁定“病根”。团队果断拆除旧挡板,根据实时物料流量数据,重新定制、安装、调试,一遍遍微调……终于凭借3厘米的黄金间隙,一举锁定胜局。该设备负荷骤减,运行瞬间平稳,寿命延长了1.5倍,年节约备件费用7.5万元。
场景二:
巧装振打装置破解“大难题”
战鼓未歇,镜头转向烧结生产的“心脏”——混料筒。
混料筒运行状态直接关系烧结矿质量,然而混料筒内壁结料难题长期难以攻克,成为制约生产的“顽疾”。传统清料作业依靠检修停机,通过人工钻入配合机械清理施工,不仅效率低下,还存在安全风险。
面对这一情况,450㎡烧结机副段长许智平提出简单却巧妙的解决方案,他们没有依赖复杂技术,仅仅通过槽钢将振打机底座精准抬高,并在旋转轴端精心计算位置,焊上一块铁板。改造完成后,设备自身的旋转动能,经由这块特制挡板,转化为规律、有力的间歇性振打,如同给混料筒装上“自主搏动的心脏”,粘料实现自动、持续清除,从此告别人工清理历史。这项源自一线实践智慧的“间隔振打装置”,目前已成功申报行业专利。
场景三:
清堵系统上线智取“决胜局”
最后登场的是450㎡烧结机矿槽自动清堵装置。
在烧结工序生产过程中,矿槽粘料堵塞生产咽喉,导致布料不均,生产稳定性大幅降低。为攻克这一难题,技术团队蹲点现场反复探讨,决定在烧结机矿槽安装智能清堵系统。该系统采用“多齿渐变”拉杆结构,紧密贴合矿槽形状,实现无死角清理。同时搭载“PLC智能大脑”及高灵敏度湿度传感器,可根据物料湿度自动调节运行频率与时长,实现智能动态适配,使用寿命较普通碳钢提升2倍以上,清料效率提升了80%以上,年创效达百万元。
“450㎡烧结机矿槽自动清堵装置的技术成果被公司评定为‘一级创效项目’,还获得了500元的奖励……”炼铁厂设备能源组副组长鱼鹏激动地说道。
这些由一线职工立足岗位、潜心钻研的智慧结晶不仅得到了公司的充分肯定,更营造出了“人人想创新、人人敢创新、人人能创新”的浓厚氛围。这场“点石成金”的生动实践充分证明:最磅礴的创效力量,正蕴藏在广大职工的聪明才智和实干担当之中。(炼铁厂 赫齐英)
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陕钢集团龙钢公司
2026年第30期
总3836期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:许卫萍

