
1月份,炼铁厂紧扣降本增效、提质增效经营目标,坚持设备精益管理,深推“设备升级+技术改造”专项行动,聚焦源头管控、能耗控制、效能提升等关键环节,系统破解生产瓶颈,以一系列扎实有效的“小改造”,撬动生产运行的“大效能”。
消化器智能联锁
程序兼容安全可靠
炼铁厂265㎡烧结机生灰消化器投运后,因干拉链与配料电子皮带秤缺乏连锁控制。干拉链停机时,电子皮带秤持续供料,易导致料仓堵塞、设备压料,不仅影响生产,且物料清理过程中存在安全隐患。电气维修班班长卫鹏主动请缨,组织电气班组业务骨干多次研讨,结合运维经验推演控制逻辑,制定“新增联锁保护逻辑+中控画面状态显示”改造方案。系统升级改造期间,卫鹏全程坚守现场,解决程序兼容性等技术难点,仅用3天便完成程序编写与调试。改造后,实现干拉链与电子皮带秤同步启停,从源头杜绝压料隐患,同时消除因油泵故障衍生的安全风险,年节约设备运维费用8.58万元,为铁前系统稳定运行提供了可靠保障。
布料小车滑车改造
破解生产环节难点
梭式布料小车滑车是400㎡烧结系统的关键设备,稳定性直接影响烧结机生产。长期运行中,小车滑车因运行频次高,易导致电缆损伤,致使布料系统双电机停止运行。为攻关这一难题,炼铁厂电气维修班班长王张峰连续一周跟班作业,记录滑车运行数据,绘制出3套改造方案并经多轮论证,最终确定优化方案,通过移除拖缆滑车、固定电缆于抬高0.6米的横挡槽钢,并对电缆拐角加装绝缘皮子与塑料防护软管,彻底解决了滑车故障率高的问题。改造后,设备稳定性大幅提升,解决了岗位人员清理撒料通行受阻的难题,实现安全与便捷双提升。经测算,每年可节约费用15万元。
拉绳线路敷设改造
设备安全效能双提升
在炼铁厂原料系统区域矿4#带拉绳开关穿线管敷设于地面,管口有接头凸起,易导致线路接地,引发皮带停机、物料堆积。炼铁厂专业技术团队在现场勘查中,打破固有思维,实施穿线管“移位升级”改造。改造中将穿线管重新规划,焊接固定于带廊上方承重结构,完成线缆穿设与调试,确保线路连接规范、信号传输稳定。改造后,消除了通行安全隐患,大幅提升了清扫效率。同时,系统本质安全水平和设备运行稳定性显著提高,为公司实现降本增效目标筑牢坚实根基。(炼铁厂 李博超)
长按二维码▲
关注官方公众号
陕钢集团龙钢公司
2026年第29期
总3835期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:许卫萍

