大数跨境

【全员创新创效】小模型撬动大效能 创新破局稳传承

【全员创新创效】小模型撬动大效能 创新破局稳传承 陕钢集团龙钢公司
2026-01-06
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导读:公司炼钢工序炉前平台上,钢水罐正在半空平稳穿梭。作为托举“千钧重担”的核心装备,桥式起重机的启停与转运直接关乎炼钢节奏,而钢丝绳更换是冶金行业公认的技术难题。
公司炼钢工序炉前平台上,钢水罐正在半空平稳穿梭。作为托举“千钧重担”的核心装备,桥式起重机的启停与转运直接关乎炼钢节奏,而钢丝绳更换是冶金行业公认的技术难题。面对挑战,该工序维修团队突破传统思维,创新探索“直观演示+精准指导”的教学模式,破解技能传承瓶颈,这场源自一线的“小创新”,正持续撬动生产运维“大提升”。

旧料焕新成教具

巧手破局传技艺


在200至240吨冶金起重机龙门钩高空换绳作业现场,维修段长王小龙坚定地说道:“绝不能让年轻人凭着感觉干活。”为破解技能传承难题,他带领团队翻遍设备图纸,逐一厘清设备的结构细节,收集车间内的废钢板、旧滑轮等边角料,开启了“变废为宝”的建模攻坚。

经过半个月的奋战,一台与现场设备匹配的教学模型成功问世。从滑轮卡槽的细微弧度,到整体机械的复杂构造,模型与实际设备分毫不差。为实现技艺传承,团队进一步将换绳的四大核心步骤,细化为数十个可直接操作的具体环节,并将每个步骤的技术参数清晰标注在模型对应位置,让原本晦涩难懂的技术要点变得直观明了,为技能传承搭建起坚实桥梁。

模型预演流程

降本增效明细账


通过在模型上反复推演,团队锁定3个高频卡顿的关键点位,提前研制钢丝绳端部穿绕滑轮片的配套辅助方案。改进后,滑轮组穿绳变得顺滑,多滑轮组穿绕卡顿的难题彻底解决。数据最有说服力:以往更换240吨行车钢丝绳时,需40名工人来回攀爬,耗时长达6小时,而如今仅需35人,3.5小时即可高效完成。人工成本降低,设备停机时间缩短近40%,生产效率与经济效益实现双重跃升。

这台教学模型更成为团队沉淀经验、传承智慧的重要载体。作业中遇到的钢丝绳张力异常、平衡梁偏移等典型问题,都会在模型上复现并标注,同时记录最优解决方案,逐步构建起一套可复制、可传承的“问题数据库”。截至目前,该工序已利用该模型沉淀出12项优化操作方法,为同类作业提供了标准化指引,显著降低了试错成本与培训周期,真正实现了“一次创新,长期受益”,让降本增效的“明白账”越算越清晰。

微缩模型藏巧思

一线攻坚映初心


曾几何时,新员工培训常常陷入“师傅难教、徒弟难学”的窘境。老师傅一句“穿绕走S形”的叮嘱,徒弟即便反复翻看图纸,面对高空滑轮组,仍难以分清动滑轮与定滑轮的绕法,只能在心里“凭空画路径”。

这一创新举措,让新员工培训告别了“等停机、靠经验”的被动局面。新入职员工王杨曾因存在畏难情绪,只能在一旁盯着师傅操作不敢上手。经过五天的反复练习,他首次高空作业便独立完成了新绳穿绕。“在模型上把走绳路径摸熟了,高空作业心里就有了底,就像提前进行了实战演练一样。”王杨的话语里满是底气。这种看得见、摸得着的具象化教学方式,加速了新人的成长步伐,让他们快速成长为岗位能手,成功破解了“老手艺难传承、新技能难掌握”的困局。

起重机钢丝绳更换教学模型的创新实践,实现了技能培训从“抽象讲解”到“直观演示”的跨越,更推动作业模式从“现场试错”到“模型预演”的升级。这看似是维修流程中的微小改动,实则是龙钢公司践行“向创新要效益、向细节要安全”理念的生动注脚,彰显了职工们立足一线、破解难题的责任和担当。

(炼钢厂 郭艳丽 薛凯)


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2026年第6期

总3812期


责任编辑:闫   黎

本期编辑:权立伟


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