优化流程
巧用坩埚解决降本难题
自主改造
筑牢设备稳定运行防线
煤岩全自动光片处理机是煤岩分析的核心设备。长期运行过程中,工作人员发现水流输送组件的持续运行稳定性、轴承密封结构的长期可靠性仍有提升空间,设备偶发故障不仅影响检测效率,还增加了维护费用。
面对这一挑战,他们不等不靠、主动作为,迅速组建专项攻关小组,围绕设备痛点难点展开技术攻坚。团队经过反复试验、多轮方案优化,最终确定了一种“外接稳压供水、升级耐磨密封、优化电路防护”的组合改造方案,改造完成后,设备运行稳定性显著提升,故障率大幅下降。据统计,仅年度设备综合维护费用与物料消耗成本就节约超万元,实现了从“被动维修”到“主动优化”的转变,为检验工作高效、有序推进奠定了坚实基础。
方法创新
自主攻克新品检测新课题
焦炭筒仓自控软件WinCC(工控组态软件)是采样作业的“大脑中枢”,统筹指令下发、状态监控、数据采集分析,是采样自动化精准运转的核心支撑,直接关系后续配料工序。在公司新产品研发的关键攻坚阶段,30MnSi钢索氏体含量精准分析成为亟待突破的技术难题。索氏体含量作为衡量钢材力学性能、加工稳定性的核心指标,若无法实现精准测定,不仅会导致新品配方优化失去可靠数据支撑,延误研发周期,更可能因质量把控失准埋下安全隐患,直接影响后续市场竞争力。
面对这一紧迫任务,技术骨干主动请缨、迎难而上,迅速组建专项攻关团队。为打破技术空白,团队从基础理论入手,深入研究相关标准,系统梳理索氏体含量分析的技术要点、误差来源及控制关键环节,结合30MnSi钢的成分特性与微观结构,精准匹配检测原理。通过开展大量对比试验,反复调整检测参数、优化分析流程,历经多轮验证与完善,最终成功建立起基于现有设备的30MnSi钢索氏体含量精准分析方法。目前,该方法已被成功推广至同系列产品45#、60#钢的检测工作,实现技术成果高效复用。
这一创新方法的成功应用,不仅为公司新品研发提供了稳定、可靠的数据支撑,更实现了现有技术的延伸复用,锤炼了团队的自主创新能力,为公司构建核心检验技术体系、提升自主检测实力添上了关键一笔,让“微创新”的力量,成为支撑公司高质量发展的坚实底气。
(检验计量中心 许艳妮)

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陕钢集团龙钢公司
2026年第32期
总3838期
责任编辑:闫 黎
本期编辑:聂 旭

